ML20126M620: Difference between revisions

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.g   s TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DIVISION OF POWER PRODUCTION BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT MONTHLY OPERATING REPORT May 1, 1981 - May 31, 1981 DOCKET NUMBERS 50-259, 50-260, AND 50-296 LICENSE NUMBERS DPR-33, DPR-52, AND DPR-68
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TABLE OF CONTENTS Operations Summary .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            1 Refueling Information         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          3 Significant Operational Events .                     . . . . . . . . . . . . . . .                              5 Average Daily Unit Power Level .                     . . . . . . . . . . . . . . .                            12 Operating Data Reports .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  15 Unit ~ . Shutdowns and Power Reductions.                   . . . . . . . . . . . . .                        18
TABLE OF CONTENTS Operations Summary.
                - Plant Maintenance     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            21 Outage Summary .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            33 l
1 Refueling Information 3
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Significant Operational Events.
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5 Average Daily Unit Power Level.
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12 Operating Data Reports.
15 Unit ~. Shutdowns and Power Reductions.
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- Plant Maintenance 21 Outage Summary.
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1 Operations Summary
1 Operations Summary
                                              'May 1981 1
'May 1981 The following summary describes the significant operational activities during the reporting period.
l The following summary describes the significant operational activities during the reporting period. In support of this summary, a chronological 1
In support of this summary, a chronological log'of significant events is included in this report.
log'of significant events is included in this report.                               l There were 23 reportable occurrences and one revision to a previous
There were 23 reportable occurrences and one revision to a previous
              .repartable occurrence reported to the NRC during the month of May.
.repartable occurrence reported to the NRC during the month of May.
Unit 1 Unit 1 was in its E0C-4 refueling outage the entire month.
Unit 1 Unit 1 was in its E0C-4 refueling outage the entire month.
Unit 2' There were three scrams on the unit during the month. On May 6, the reactor scrammed when the main turbine and feedpump turbines tripped from a false high water level signal generated during maintenance en Unit 2 shutdown boards. The reactor scrammed on May 11 when the main turbine and feedpump
Unit 2' There were three scrams on the unit during the month.
              . turbines tripped from high water level from a feedpump MGU lockout on loss of control signal and a recirculation runback caused by a loss of plant pre-4          ferred power during maintenance on Unit 2 shutdown board. On May 27 the reactor i
On May 6, the reactor scrammed when the main turbine and feedpump turbines tripped from a false high water level signal generated during maintenance en Unit 2 shutdown boards. The reactor scrammed on May 11 when the main turbine and feedpump
I was manually scrammed to begin a short outage in conjunction with Unit 1 E0C-4 refueling outage to accommodate modifications to unit station serv 1ce trans-l formers.
. turbines tripped from high water level from a feedpump MGU lockout on loss of control signal and a recirculation runback caused by a loss of plant pre-ferred power during maintenance on Unit 2 shutdown board.
Unit 3 There were two scrams on the unit during the month. On May 6, the reactor scrammed when the generator field ground relay operated due to a slow transfer of the plant preferred power to its alternate source following a Unit 2 scram which loaded the start bus relay.. The reactor was manually scrammed on May 22   _
On May 27 the reactor 4
to identify and correct leakage (packir g on FCV 68-79) in the dryvell.
i I
was manually scrammed to begin a short outage in conjunction with Unit 1 E0C-4 refueling outage to accommodate modifications to unit station serv 1ce trans-l formers.
Unit 3 There were two scrams on the unit during the month. On May 6, the reactor scrammed when the generator field ground relay operated due to a slow transfer of the plant preferred power to its alternate source following a Unit 2 scram which loaded the start bus relay..
The reactor was manually scrammed on May 22 to identify and correct leakage (packir g on FCV 68-79) in the dryvell.
~


2 i
2 i
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May 1981 Fatigue-Usage Evaluation d
May 1981 Fatigue-Usage Evaluation d
The cumulative usage factors for the reactor vessel are as follows:
The cumulative usage factors for the reactor vessel are as follows:
Location                                                                           Usage Factor i
Location Usage Factor Unit 1 Unit 2 Unit 3 i
Unit 1                         Unit 2                   Unit 3
' -Shell at water line 0.00503 0.00403 0.00344 Feedwater nozzle 0.24411 0.17387 0.13295 Closure studs 0.19865 0.13859 0.10383 NOTE:
              ' -Shell at water line                                 0.00503                         0.00403                   0.00344 Feedwater nozzle                                   0.24411                         0.17387                   0.13295 Closure studs                                       0.19865                       0.13859                   0.10383 NOTE:         This accumualted monthly information satisfies technical
This accumualted monthly information satisfies technical
: 7. .
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specification section 6.6.A.17.B(3) reporting requirements.
specification section 6.6.A.17.B(3) reporting requirements.
Common System Approximately 1.10E+06 gallons of waste 11guld were discharged containing approximately 1.84E+00 curies of activities.
Common System Approximately 1.10E+06 gallons of waste 11guld were discharged containing approximately 1.84E+00 curies of activities.
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l l
l 3
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l Operations Summary (Continued)
l Operations Summary (Continued)
May 1981 Unit 1 Unit 1 began its EOC-4 refueling outage on April 11, with a scheduled restart date of August 13, 1981. This refueling will involve loading additional 8 X 8 R (retrofit) fuel assemblies into the core, the final fix on the sparger modtf-1 cation, power supply on LPCI modification, generator breaker and unit station transformer tie-in (requires Unit 2 to be shutdown), and torus modifi-cations.
May 1981 Unit 1 Unit 1 began its EOC-4 refueling outage on April 11, with a scheduled restart date of August 13, 1981. This refueling will involve loading additional 8 X 8 R (retrofit) fuel assemblies into the core, the final fix on the sparger modtf-1 cation, power supply on LPCI modification, generator breaker and unit station transformer tie-in (requires Unit 2 to be shutdown), and torus modifi-cations.
There are O fuel assemblies in the reactor vessel. The spent fuel storage pool presently contains 764 EOC-4 fuel assemblies, 550 spent 7X7 fuel assemblies, five 8 X 8 spent fuel assemblies, 260 new 8 X 8 R fuel assemblies, and one spent 8 X 8 R fuel assembly. Because of modification work to increase spent fuel pool capacity to 3471 assemblies, present available capacity is limited to 384 locations.
There are O fuel assemblies in the reactor vessel. The spent fuel storage pool presently contains 764 EOC-4 fuel assemblies, 550 spent 7X7 fuel assemblies, five 8 X 8 spent fuel assemblies, 260 new 8 X 8 R fuel assemblies, and one spent 8 X 8 R fuel assembly.
Unit 2 Unic 2 is scheduled for its fourth refueling beginning on or about ' arch 26, 1982, with a scheduled restart date of August 13, 1982. This refueling outage will involve completing relief valve modifications, torus modifications, "A" low pressure turbine inspection, MG set installation for LPCI modificaeion, and loading additional 8 X.8 R fuel assemblies into the core.
Because of modification work to increase spent fuel pool capacity to 3471 assemblies, present available capacity is limited to 384 locations.
Unit 2 Unic 2 is scheduled for its fourth refueling beginning on or about ' rch a
26, 1982, with a scheduled restart date of August 13, 1982. This refueling outage will involve completing relief valve modifications, torus modifications, "A" low pressure turbine inspection, MG set installation for LPCI modificaeion, and loading additional 8 X.8 R fuel assemblies into the core.
There are 764 fuel assemblies in the reactor vessel. At the end of the month, there were 132 discharged cycle 1 fuel assemblies, 156 discharged cycle 2 fuel assemblies, and 352 discharged cycle 3 fuel assemblies in the spent fuel O
There are 764 fuel assemblies in the reactor vessel. At the end of the month, there were 132 discharged cycle 1 fuel assemblies, 156 discharged cycle 2 fuel assemblies, and 352 discharged cycle 3 fuel assemblies in the spent fuel O


4                         ..    ,
4 Operations Summary (Continued)
Operations Summary (Continued)
May 1981 Unit 2 (Continued) storage pool. The present available capacity of the spent fuel pool is 160 storage locations. With present capacity, the 1979 refueling was the last refueling that could be discharged to the spent fuel pool without exceeding thst capacity and maintaining full core discharge capability in the pool.
May 1981 Unit 2 (Continued) storage pool. The present available capacity of the spent fuel pool is 160 storage locations. With present capacity, the 1979 refueling was the last refueling that could be discharged to the spent fuel pool without exceeding thst capacity and maintaining full core discharge capability in the pool.
However, 949 new high density storage locations have been installed, but cannot be used until Special Test 161 is completed.
However, 949 new high density storage locations have been installed, but cannot be used until Special Test 161 is completed.
Unit 3 Unit 3 is scheduled for its fourth refueling beginning on or about September 25, 1981, with a scheduled restart date of February 7, 1982. This refueling involves loading additional 8 X 8 R (retrofit) assemblies into the core, relief valve modification, turbine inspection, generator breaker and unit station transformer tie-in, and torus modifications.
Unit 3 Unit 3 is scheduled for its fourth refueling beginning on or about September 25, 1981, with a scheduled restart date of February 7, 1982. This refueling involves loading additional 8 X 8 R (retrofit) assemblies into the core, relief valve modification, turbine inspection, generator breaker and unit station transformer tie-in, and torus modifications.
There are 764 fuel assemblies presently in the reactor vessel. There are 124 discharged cycle 3 fuel assemblies, 144 discharged cycle 2 fuel assemblies, and 208 discharged cycle 1 fuel assemblies in the spent fuel storage pool. The present available storage capacity of the spent fuel pool is 1052 locations.
There are 764 fuel assemblies presently in the reactor vessel. There are 124 discharged cycle 3 fuel assemblies, 144 discharged cycle 2 fuel assemblies, and 208 discharged cycle 1 fuel assemblies in the spent fuel storage pool. The present available storage capacity of the spent fuel pool is 1052 locations.
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5 Significant Onerational Eveats Unit 1 Date                                             Tite                           Even:
5 Significant Onerational Eveats Unit 1 Date Tite Even:
5/01/81                                         0001           End-of-cy'cle 4 refuel outage con:inues.
5/01/81 0001 End-of-cy'cle 4 refuel outage con:inues.
1333           Core unicad completed.
1333 Core unicad completed.
5/26/81                                         0345           Started fuel sipping.
5/26/81 0345 Started fuel sipping.
5/31/81                                         2400~           End-of-cycle 4. refuel outcge continues.
5/31/81 2400~
                                                                                    ~.
End-of-cycle 4. refuel outcge continues.
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Significant Ocarational Events i
Significant Ocarational Events i
Unit 2 D_ ate   Time                                                                                                 Event 5/01/81   2340                   Commenced reducing thermal power from 99% for turbine control valve tests and SI's.
Unit 2 D_ ate Time Event 5/01/81 2340 Commenced reducing thermal power from 99% for turbine control valve tests and SI's.
5/02/81   0010                   Reactor thermal pcuer at 77%, holding for turbine control valve tests and SI's.
5/02/81 0010 Reactor thermal pcuer at 77%, holding for turbine control valve tests and SI's.
            .0030                   Turbine contro'l valve tests and SI's conplete, commenced power ascension.
.0030 Turbine contro'l valve tests and SI's conplete, commenced power ascension.
0500                   Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
0500 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
            '2126                   Commenced reducing thermal power for MSIV tests.
'2126 Commenced reducing thermal power for MSIV tests.
2140                   Reactor thermal power at 82%, MSIV tests in progress.
2140 Reactor thermal power at 82%, MSIV tests in progress.
2144                   MSIV tests cumplete, ccmmenced power ascensien.
2144 MSIV tests cumplete, ccmmenced power ascensien.
I             2200                   Commanced PCICMR from 93% thermal power (sequence "B").
I 2200 Commanced PCICMR from 93% thermal power (sequence "B").
2330                   Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
2330 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
1 5/06/81   1843                   Reactor Scram No. 118(IT from 99% thermal power when                               '
1 5/06/81 1843 Reactor Scram No. 118(IT from 99% thermal power when outage people were working en "3" 4-E7 shutdoan board.
outage people were working en "3" 4-E7 shutdoan board.
It appears that undervoltage relay 27TSB momentar11v made-up causing normal f eeder breaker 1o16 to "B" 4-L j
It appears that undervoltage relay 27TSB momentar11v j
j j
made-up causing normal f eeder breaker 1o16 to "B" 4-L                                                                   j j                                   shutdown board to trip and immediately reclose. This                                                                       '
shutdown board to trip and immediately reclose. This interrupted power to "2A" 430V shutdoun board.
I6C
+
+
interrupted power to "2A" 430V shutdoun board.                                                      I6C bus "A" feeds off "2A" idO" shutdetm Loard. The his water trips for the main turbina and reactor fceu punn 1
bus "A" feeds off "2A" idO" shutdetm Loard.
turbines - on2 channel feedo from an inverter uff of th, 2507 unit battery; one channel off vf anit preferred                                                                     I one channel off of "A" I & C bus.                                                     Battery discharge test was being performed on uait 2.                                                     The procedure gave operations the optica to jumper the inverter                                                                         j supply "A" I & C bus. Operations elected to run on one singic element control with one channel de-energized.
The his water trips for the main turbina and reactor fceu punn 1
turbines - on2 channel feedo from an inverter uff of th, 2507 unit battery; one channel off vf anit preferred I
one channel off of "A" I & C bus.
Battery discharge test was being performed on uait 2.
The procedure gave operations the optica to jumper the inverter j
supply "A" I & C bus.
Operations elected to run on one singic element control with one channel de-energized.
This interruption of I & C bus feed on 430V shutdown board "A" caused another channel to drop out unich tripped the main turbine and feedpump on false high water.
This interruption of I & C bus feed on 430V shutdown board "A" caused another channel to drop out unich tripped the main turbine and feedpump on false high water.
5/07/81   0342                   Commenced rod withdrawal for startup.
5/07/81 0342 Commenced rod withdrawal for startup.
0638                   Reactor Critical No. 131 (sequence                                                   "B").                               )
0638 Reactor Critical No. 131 (sequence "B").
0925                   Rolled T/C.                                                                                                               )
)
0952                   Synchroni ed generator, commenced power ascension.                                                                         l 1350                   Reduced thermal power frem 53% to 39% for removal of "B" recirculation pump from service for recirculation pump MG set brush replacement.
0925 Rolled T/C.
1415                   A blown fuse in feedwater inverter "A" caused "A" re-circulation pump to runback, reduced thermal power to 36".
)
1800                   "B" recirculation pump MC set brush replacement com-                                                                   -
0952 Synchroni ed generator, commenced power ascension.
plete, increased thermal power to 40%, holding for maintenance un "A" feedwater inverter.
l 1350 Reduced thermal power frem 53% to 39% for removal of "B"
recirculation pump from service for recirculation pump MG set brush replacement.
1415 A blown fuse in feedwater inverter "A" caused "A" re-circulation pump to runback, reduced thermal power to 36".
1800 "B"
recirculation pump MC set brush replacement com-plete, increased thermal power to 40%, holding for maintenance un "A" feedwater inverter.
I l
I l
l 4
l 4


Significant Operational Events Unit 2 Date   Time                                 Event 5/07/81 2020                 "A" feedwater inverter replaced, commenced power ascension from 4C% thermal pcwer.
Significant Operational Events Unit 2 Date Time Event 5/07/81 2020 "A" feedwater inverter replaced, commenced power ascension from 4C% thermal pcwer.
5/08/S1 0015                 Commenced reducing thermal pcuer from 63% for re-moval of "A" recirculation pump from service for MG set brush replacement.
5/08/S1 0015 Commenced reducing thermal pcuer from 63% for re-moval of "A" recirculation pump from service for MG set brush replacement.
0040                 "A" recirculation pump out of service, reactor
0040 "A"
: o.                        pcwer at 42%, holding for MG set brush replacement.
recirculation pump out of service, reactor pcwer at 42%, holding for MG set brush replacement.
0233                 "A" recirculation pump back in service, commenced power ascension.
o.
1000                 Commenced PCIOMR from 78% thermal power (sequence       "3").
0233 "A" recirculation pump back in service, commenced power ascension.
5/09/81 0700                 Reduced thermal power from 85% to 81% due to pro-blems with condensate demineralizers. (Radwaste at full capacity, condensate demineralizer on hold).
1000 Commenced PCIOMR from 78% thermal power (sequence "3").
1730                 Commenced power ascension from 81% thermal power.
5/09/81 0700 Reduced thermal power from 85% to 81% due to pro-blems with condensate demineralizers.
2300                 Reactor thermal pcwer at S4%, holding (radwaste pro-bicas continued).
(Radwaste at full capacity, condensate demineralizer on hold).
5/10/81 1205                 Reduced thermal power to 75% for a control rod pattern adjustment.
1730 Commenced power ascension from 81% thermal power.
1500                 Control rod pattern adjustment complete, commenced PCIOMR (sequence   "B").
2300 Reactor thermal pcwer at S4%, holding (radwaste pro-bicas continued).
5/11/S1 1000                 Reactor thermal power at ,9%, maximum flow, rod limited.                 g 2123                 Reactor Scram No. 119         from 99% thermal power on reactor high water level. Tha trip was initiated when an undervoltage relay operated to cransfer 4-K" shutdown bus. This transfer resulted in a nomentary loss of voltage to the "D" 4-KV shutdcun board which in turn resulted in a momentary interruptian to the unit preferred power supply and the I & C Bus. This power interruption caused a lockout of reactor feed water l                                     pucips and a runback of the reactor recirculation pumps.
5/10/81 1205 Reduced thermal power to 75% for a control rod pattern adjustment.
l                                     This resulted in a reactor high water level which tripped the turbine and caused a reactor scram. Work was being performed in the shutdown board roon "C"       c,t the time of the scram.
1500 Control rod pattern adjustment complete, commenced PCIOMR (sequence "B").
5/12/31 0700                 The unit remained down to replace a level switch on the scram discharge volume.
5/11/S1 1000 Reactor thermal power at,9%, maximum flow, rod limited.
5/13/81 1122                 Commenced rod withdrawal for startup.
g 2123 Reactor Scram No. 119 from 99% thermal power on reactor high water level. Tha trip was initiated when an undervoltage relay operated to cransfer 4-K" shutdown bus. This transfer resulted in a nomentary loss of voltage to the "D" 4-KV shutdcun board which in turn resulted in a momentary interruptian to the unit preferred power supply and the I & C Bus.
1324                 Reactor Critical No. 132 (sequence "B").                     ~
This power interruption caused a lockout of reactor feed water l
1728                 Rolled T/G.
pucips and a runback of the reactor recirculation pumps.
1807                 Synch onized generator, commenced power ascension.
l This resulted in a reactor high water level which tripped the turbine and caused a reactor scram.
Work was being performed in the shutdown board roon "C"
c,t the time of the scram.
5/12/31 0700 The unit remained down to replace a level switch on the scram discharge volume.
5/13/81 1122 Commenced rod withdrawal for startup.
1324 Reactor Critical No. 132 (sequence "B").
~
1728 Rolled T/G.
1807 Synch onized generator, commenced power ascension.


8 Significant Operational Cvents Unit 2 Date       Tfme                                         Event 5/14/81   1400                     Commenced PCICMR frca 73% therw.a1 power (',equence "B").
8 Significant Operational Cvents Unit 2 Date Tfme Event 5/14/81 1400 Commenced PCICMR frca 73% therw.a1 power (',equence "B").
3/15/81   2300                     Reactor thermal power at 90%, holdlag, .omputer out of service.     ,,
3/15/81 2300 Reactor thermal power at 90%, holdlag,.omputer out of service.
5/16/81   2205                     Commenced reducing thermal power for a control rod pattern adjustment.
5/16/81 2205 Commenced reducing thermal power for a control rod pattern adjustment.
2300                     Reactor thermal power at 70%, control rod pattern adjustment in progress.
2300 Reactor thermal power at 70%, control rod pattern adjustment in progress.
5/17/81   0045                     Control rod pattern adjustment complate, ccmmenced power ascension.
5/17/81 0045 Control rod pattern adjustment complate, ccmmenced power ascension.
0700                     Reactor thermal pcuer at 99%, maximum flow, rod limited.
0700 Reactor thermal pcuer at 99%, maximum flow, rod limited.
5/20/ 1     2147                     Co=menced reducing charmal power for MSI'/ tests.
5/20/ 1 2147 Co=menced reducing charmal power for MSI'/ tests.
2206                     Reactor thermal power at 80%, holding for MS!V tests.
2206 Reactor thermal power at 80%, holding for MS!V tests.
2212                     MSIV tests complete, co'menced m      power ascen.sion.
2212 MSIV tests complete, co'menced power ascen.sion.
2300                     Reactor thermal power at 99%, maximun flow, rod limited.
m 2300 Reactor thermal power at 99%, maximun flow, rod limited.
5/23/31   2233                     Commencad reducing thermal power for MSIV teacs.
5/23/31 2233 Commencad reducing thermal power for MSIV teacs.
22a5                     Reactor thermaA pcuer at 52%, holdin; for MSIV tests.
22a5 Reactor thermaA pcuer at 52%, holdin; for MSIV tests.
2250                     MSIV tests complete, ccer.cnced power aucunsion.
2250 MSIV tests complete, ccer.cnced power aucunsion.
2300                     Reactor chermal power at 91%, holding for turbite control valve :ests and SI's.
2300 Reactor chermal power at 91%, holding for turbite control valve :ests and SI's.
5/24/81     0130                     Tutbine control valve tests and SI's cenplace, com-menced power ascension.
5/24/81 0130 Tutbine control valve tests and SI's cenplace, com-menced power ascension.
0133                     Commenced PCIOMR f rom 95*' thereal power (sequence "B").
0133 Commenced PCIOMR f rom 95*' thereal power (sequence "B").
0330                     Reactor thermal power at 99%, maximum flow, roo limited.
0330 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, roo limited.
5/27/81     1945                     Commenced reducing thermal power for shutdcun for a planned modification outage.
5/27/81 1945 Commenced reducing thermal power for shutdcun for a planned modification outage.
2215                     Reactor Scram (manual) No. 120 from 36% thermal power.
2215 Reactor Scram (manual) No. 120 from 36% thermal power.
to accommodate modifications to unit stacion service transformers.
to accommodate modifications to unit stacion service transformers.
5/ 1/81     2400                     The unit remained down for modifications to unit station service transforners.
5/ 1/81 2400 The unit remained down for modifications to unit station service transforners.
l
l


9
9
_Stgnif! cant Operationel Events Unit 3 Dato     Tinte                                     Event 5/02/31   0040               C:=mencad reducing ther:ml power for turbine con-trol valve testa.
_Stgnif! cant Operationel Events Unit 3 Dato Tinte Event 5/02/31 0040 C:=mencad reducing ther:ml power for turbine con-trol valve testa.
0055               Reactor thermal power at 88%, nolding for turbine control valve, tests.
0055 Reactor thermal power at 88%, nolding for turbine control valve, tests.
0100               Turbine control valve tests completed, commenced power ascension.
0100 Turbine control valve tests completed, commenced power ascension.
0113               Reactor thermal power at 973, holding for SI 4.1.A-10 main steam line high radiaticn monitoring and SI 4.3.A-2 control rod exercise.
0113 Reactor thermal power at 973, holding for SI 4.1.A-10 main steam line high radiaticn monitoring and SI 4.3.A-2 control rod exercise.
0310               SI's complete, commenced power ascension.
0310 SI's complete, commenced power ascension.
0340               Reactor thermal power at 99%, maximum flow, red limited.
0340 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, red limited.
3/06/31   1851               Reactor Scram No. 97('" from 997; thermal pcuer when unit 2 tripped at 1S48 hourc and the shutdown bus 2 transferred to start bus supply voltage. Apparently the transfer locded the start bus cauning a dip in voltage to be reflected throegh the common boards, lighting boards, plant preferred and non-preferred systems. Theplant preferred attempted to transfer to the alternate scurce and was slev in transferring.
3/06/31 1851 Reactor Scram No. 97('" from 997; thermal pcuer when unit 2 tripped at 1S48 hourc and the shutdown bus 2 transferred to start bus supply voltage.
Uhen the plant preferred and non-prefarred returned, the generater field ground relay en unit 3 operated resulting in turbine-generator locd nbalance :nd e;n-trol valve fast ciorare 2350               Commenced rod withdrawal ter startup.
Apparently the transfer locded the start bus cauning a dip in voltage to be reflected throegh the common boards, lighting boards, plant preferred and non-preferred systems. Theplant preferred attempted to transfer to the alternate scurce and was slev in transferring.
5/07/31   043'd               Reactor Critical No. 109 (control cell core).
Uhen the plant preferred and non-prefarred returned, the generater field ground relay en unit 3 operated resulting in turbine-generator locd nbalance :nd e;n-trol valve fast ciorare 2350 Commenced rod withdrawal ter startup.
0815               Rolled T/G.
5/07/31 043'd Reactor Critical No. 109 (control cell core).
0344               Synchronized generctor, commenced power asceasian.
0815 Rolled T/G.
1505               Commenced reducing thermai power frem 67"; for temoval of "3" recirculation pump MG set frem service for maintenance on control system (Bailey governer).
0344 Synchronized generctor, commenced power asceasian.
1535               "B" recirculatica pump out of service, reacect thermal power at 453, hciding for maintenance en MG set control system (Sailey tovernor) .
1505 Commenced reducing thermai power frem 67"; for temoval of "3" recirculation pump MG set frem service for maintenance on control system (Bailey governer).
1555               "3" recirculation pumo back in service, ccanenced pcuer ascension.
1535 "B"
1330               Reactor thermal power at 512, holdira; f or maintenance l
recirculatica pump out of service, reacect thermal power at 453, hciding for maintenance en MG set control system (Sailey tovernor).
1555 "3"
recirculation pumo back in service, ccanenced pcuer ascension.
1330 Reactor thermal power at 512, holdira; f or maintenance l
on "B" recirculation pump MG set contr:1 system (Bailey governor).
on "B" recirculation pump MG set contr:1 system (Bailey governor).
2:30               "B" recirculation "G set maintenance complete, c;m-menced power ascension.
2:30 "B"
l
recirculation "G set maintenance complete, c;m-menced power ascension.
: j.           5/08/81   0300               Commenced PCIOX2 from 74         thermal power (control cell core).                                                       -
l j.
1500               Commenced reducing thermal power from 321 <iue to pro-blems with demineraliaers (radwaste at full capacity condensate domineralizer backwash on hold).
5/08/81 0300 Commenced PCIOX2 from 74 thermal power (control cell core).
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1500 Commenced reducing thermal power from 321 <iue to pro-blems with demineraliaers (radwaste at full capacity condensate domineralizer backwash on hold).
.c -


10                                                                         '
10 Significant Ocorational Events Unit 3 Date Time Event 3/08/81 2300 Reactor thermal power at 78%, holding radwaste problems continued.
Significant Ocorational Events Unit 3 Date                                 Time                                                         Event 3/08/81                               2300                                       Reactor thermal power at 78%, holding radwaste problems continued.
5/09/81 1930 Commenced power ascension from 73% thermal power.
5/09/81                               1930                                       Commenced power ascension from 73% thermal power.
2200 Commenced PCICMR from 907. thermal power (control cell core).
2200                                       Commenced PCICMR from 907. thermal power (control cell core).
5/10/81 0320-Reduced thermal powe- 'com.94% to 89% thermal power due to continued radwastu problems (full).
5/10/81 ''
0450 Commenced power ascension from 89% thermal power.
0320-                                     Reduced thermal powe- 'com.94% to 89% thermal power due to continued radwastu problems (full).
1500 Commenced power ascension from 37% thermal power, (control cell core).
0450                                       Commenced power ascension from 89% thermal power.
2100 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
1500                                       Commenced power ascension from 37% thermal power, (control cell core).
5/12/31 2350 Commenced reducing thermal power for removul of "3"
2100                                       Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
string high pressure heaters for maintenance on down stream isclation vlave (3-76).
5/12/31                               2350                                       Commenced reducing thermal power for removul of "3" string high pressure heaters for maintenance on down stream isclation vlave (3-76).
5/13/81 0105 Reactor thermal power at 39%. holding for mainte-nanace on "3" string high pressure heaters down stream isolation val"a.
5/13/81                               0105                                       Reactor thermal power at 39%. holding for mainte-nanace on "3" string high pressure heaters down stream isolation val"a.
1057 "B"
1057                                       "B" string high pressure heaters in service, cam-menced power ascension.
string high pressure heaters in service, cam-menced power ascension.
1130                                       Cenmenced PC EMR from 9c2 chernal pever, : c ent r.            .
1130 Cenmenced PC EMR from 9c2 chernal pever, : c ent r.
cell core).
cell core).
1430                                       Reaet:r thtraal pcwer at 99%. maximum flov. rod limited.
1430 Reaet:r thtraal pcwer at 99%. maximum flov. rod limited.
5/15/S1                               2250                                       Commenced reducing thermal porer fer turbice een-trol valve tests and SI's.
5/15/S1 2250 Commenced reducing thermal porer fer turbice een-trol valve tests and SI's.
5/16/81                               0001                                       Reactor thermal power at 932, halding for turbine control valve tests and SI's.
5/16/81 0001 Reactor thermal power at 932, halding for turbine control valve tests and SI's.
0130                                       Turbine control valve testa and SI's complete, com-menced power ascension.
0130 Turbine control valve testa and SI's complete, com-menced power ascension.
0200                                       Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
0200 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
5/21/61                               2345                                       Began experiencing rapid increase in drywell pressure.
5/21/61 2345 Began experiencing rapid increase in drywell pressure.
5/22/81                               0035                                       Commenced reducing thermal power for shutduwn to investigateexcessivi2Y#7""lL1**k"E*'
5/22/81 0035 Commenced reducing thermal power for shutduwn to investigateexcessivi2Y#7""lL1**k"E*'
0123                                       Reactor Scram :lo. 98           from 40.! thermal power to investigate excessive drywell 12aktge.                     Remainee         -
0123 Reactor Scram :lo. 98 from 40.! thermal power to investigate excessive drywell 12aktge.
down to repair Slown packing on FCV-68-79 (Loop "3" recirculation pump discharge valve).
Remainee down to repair Slown packing on FCV-68-79 (Loop "3"
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recirculation pump discharge valve).
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11 Significant Operational Events Unit-3 l
11 Significant Operational Events Unit-3 l
Date       Time                                   Event 5/25/81   0320                       Commenced rod withdrawal for startup.
Date Time Event 5/25/81 0320 Commenced rod withdrawal for startup.
0445                       P.enctor Critical No. 110.                           ;
0445 P.enctor Critical No. 110.
0455                       Reactor brought suberitical, problems with           '
0455 Reactor brought suberitical, problems with icvel instr.umentation LI-3-53 and LI-3-206.
icvel instr.umentation LI-3-53 and LI-3-206.
0728 LI-3-53 and LI-3-206 res:ored to normal, commenced rod withdrawal for startup.
0728                       LI-3-53 and LI-3-206 res:ored to normal, commenced rod withdrawal for startup.
0342 Stopped pulling rods due to a head gasket back on HPCI gland seal condenser.
0342                       Stopped pulling rods due to a head gasket back on HPCI gland seal condenser.
~1335 HPCI maintenance complete, commenced rod with-drawal for startup.
                  ~1335                       HPCI maintenance complete, commenced rod with-drawal for startup.
1937 Reactor Critical No. Ill.
1937                       Reactor Critical No. Ill.
5/26/81 0344 Rolled T/G.
5/26/81   0344                       Rolled T/G.
0410 Synchronized generator, commenced pcwer ascension.
0410                       Synchronized generator, commenced pcwer ascension.
1730 Commenced Pr10MR from 82% thermal power, (Centrol cell core).
                . 1730                       Commenced Pr10MR from 82% thermal power, (Centrol cell core).
5/27/81 0530 Reactor thermal power at 867;, maximum flow, rod limited.
5/27/81   0530                       Reactor thermal power at 867;, maximum flow, rod limited.
0917 Commenced reducing thermal power for a control rod pattern adjuotmant.
0917                       Commenced reducing thermal power for a control rod pattern adjuotmant.
1000 Reactor thermal power at 77%, holding for con-trol red pattern adjustment.
1000                       Reactor thermal power at 77%, holding for con-trol red pattern adjustment.
1300 Control rod pattern adjustment complete, com-menced PCICMR (control cell core).
1300                       Control rod pattern adjustment complete, com-menced PCICMR (control cell core).                   I 1700                       Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod       ,
I 1700 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
limited.                                               l 5/30/81   0030                       Commenced reducing thermal power for turbine con-trol valve tests and SI's.                           !
l 5/30/81 0030 Commenced reducing thermal power for turbine con-trol valve tests and SI's.
0130                       Reactor thermal power at 84%, holding for turbine control valve tests and SI's.
0130 Reactor thermal power at 84%, holding for turbine control valve tests and SI's.
0205                       Turbine control valve tests and SI's cocplete, commenced power ascension.
0205 Turbine control valve tests and SI's cocplete, commenced power ascension.
0330                       Commenced PCIOMR from 97% thermal power (centrol     )
0330 Commenced PCIOMR from 97% thermal power (centrol
)
call core).
call core).
0530                       Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
0530 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.
5/31/81   2400                       Reactor thermal power at 9 9 f' , maximum flow, red limited.
5/31/81 2400 Reactor thermal power at 9 9 f', maximum flow, red limited.
(1)Maintenanco error.
(1)Maintenanco error.
(2) Equipment malt' unction.
(2) Equipment malt' unction.


12 OPERATING DATA REPORT 50-259
12 OPERATING DATA REPORT 50-259
                                                                                                                                                          ?OC r.F.T NO 1,.\ 1 E       UNI t.0MPLETEu by T"d .". i a TELE! HONE .. 'J5n.U.2 _D C 4 3 OPERATING ST ATt'S                                                                                                           ----                                                      -,
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4 Brotms Ferry - 1                                         .s o t,.s                                                                                                     '
TELE! HONE OPERATING ST ATt'S t---
: l. l;mt.ame:                                                                   ,
Brotms Ferry - 1
: 2. Reporting Period:         IE17 1901                                                                                                                                                           i
.s o t,.s
: 3. Licensed Themial Power IMbtt               3293
: l. l;mt.ame:
: 4. Nameplate Ratiny (Gross Mwer 1152 DD'
4
: 5. Desn Electrie:I Rarmy per MWer i
: 2. Reporting Period:
: 6. Mas.imum Depend.ible Cal'aeity (Gron MWe):               1098.4            f 7 Masinium Dependable Capacity INet MWeg l@5                '                                                                                                                  ,
IE17 1901 i
s if C! range Occur ia Capacity Ratinp titet'n Numner 31hroug!i 7) Since I.ast itepor: Gire Rea,ons NA                                                                                                                                                                             _.
: 3. Licensed Themial Power IMbtt 3293 1152
: o. Power Lesel To which Restrie:cd. if Any (Se: MWee                   'A 10, Reason, For Retrietions. lf Any:                   NA TH: .%nt h                                       's -     e  line                 , c . a u ,: n i.
: 4. Nameplate Ratiny (Gross Mwer DD'
I 1. Ilocrs In Reporting l'eriod                                 N'                                                3U                            - ', ..
: 5. Desn Electrie:I Rarmy per MWer f
I2 Number of Hours Re ictor ba, Untie-d                                                                                 3 3 *. **                  2 U                                                   ''                            ' '''                            '
i 1098.4
l .i Rea -ior Reserve Shutdown Hour.
: 6. Mas.imum Depend.ible Cal'aeity (Gron MWe):
14 lio ir3 Generator Un-l.ine                                        O                                               N'' 7                           i''3                       3*
l@5 7 Masinium Dependable Capacity INet MWeg if C! range Occur ia Capacity Ratinp titet'n Numner 31hroug!i 7) Since I.ast itepor: Gire Rea,ons s
n                                              3                              ,)
NA
14 Lui Resene shutJuan floors                                         ''
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i t.. Grow 1hermal Energy Generat::d iMWH                           0 7 ' " O ' ,#'                       O_.._                    I      '_.N Grim Electrical Energy Generated (*.thH)                     0 3
: o. Power Lesel To which Restrie:cd. if Any (Se: MWee NA 10, Reason, For Retrietions. lf Any:
                                                                                                                                            --*4,   ..        ,n
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                                                                                                                                                              -'g           .,'3,',,'..' '' ' q'                     -
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line
                        !5 Net Ele,.incal Energy Genrrated iMb Hi                         ..
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19 Umi senice Factor                                                 0                                             'C 5 . 7                       '' d . 7 20 Umt Anulability Factor                                            0                                             N''                           UU' 21 Unit Capacity Factor f Using stDC Net)                             0                                             6 2. L _                       5 0 ,,h_ _,
e N'
2 .' Umt Cap-icity Factor < Usmg DFR Net)                             0                                             0- . .i                        50.6                            , , , , , _
3U I 1. Ilocrs In Reporting l'eriod I2 Number of Hours Re ictor ba, Untie-d 3 3 *.
23 L mt forced Out.nte Rate                                           0                                                  0.8                        29.0 24 snuidou n, Schednin! O.cr Ne . e Morths Ty pe. I)ste. and Ut.ratum el En h t 25 11 %ut Down At Fnd O! Report Period. E3tunated !! ate of Startup-                             A ' * '''                          '    '
2 U
l                       2n L.nas in T est Status (Prior to Commercul Operationi.                                                         Forceast                           i.huw' INill A L CHillC \LITY                                                                                                                     -
l.i Rea -ior Reserve Shutdown Hour.
                                                                                                                                                                                                                                              ~
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i .' lit.\ L !ll C TRICITY f                                                                                                                                                        ,
14 lio ir3 Generator Un-l.ine 14 Lui Resene shutJuan floors 3
l                                               f.'O*.1\tEHCl-\l OPEl( \ fl0N                                                                                                                     ._
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!5 Net Ele,.incal Energy Genrrated iMb Hi 19 Umi senice Factor 0
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UU' 20 Umt Anulability Factor 21 Unit Capacity Factor f Using stDC Net) 0 6 2. L _
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0 0-..i 50.6 2.' Umt Cap-icity Factor < Usmg DFR Net) 0 0.8 29.0 23 L mt forced Out.nte Rate 24 snuidou n, Schednin! O.cr Ne. e Morths Ty pe. I)ste. and Ut.ratum el En h t A ' * '''
25 11 %ut Down At Fnd O! Report Period. E3tunated !! ate of Startup-l 2n L.nas in T est Status (Prior to Commercul Operationi.
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l l
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i l
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1 i
13 OPERATING DATA REPORT 50-260 flOCKET NO.
13 l
DATE 6-1-61_,,_
OPERATING DATA REPORT 50-260 flOCKET NO.
00\\lPLETED DY Ted Th:'n TELEPliONE 7) R i-1 846 OPERATING STATUS f
DATE     6-1-61_,,_
1
00\lPLETED DY Ted Th:'n TELEPliONE 7) R i-1 846 OPERATING STATUS f                                                   1 Browns Ferry - 2                                         N"t'"
: 1. Unit Name:
: 1. Unit Name:                                                            !                                                    l' I
Browns Ferry - 2 N"t'"
: 2. r(eporting Penod: Ity 1981 4 Licemed Thermal Pou er (Mht)- . ' 3293                                                                                        '
l
: t. Nameplate Rating (Grots Mhe)[ I                                       l
: 2. r(eporting Penod: Ity 1981 I
: 5. Desian Electrical Ratmg tNet Mhe):     1065                                                                                i
' 3293 4 Licemed Thermal Pou er (Mht)-.
: o. '.LiNn~ura hapendable Capacih (Grou \lbe               **
: t. Nameplate Rating (Grots Mhe)[
j                                                    ;
l I
      - Mnimum Dependable Capacity INet MWe):             N                    '
1065 i
5 If CLantes Oci,ur in Capacity Ra;inp titems Number .i Throug:i7) .since La t R: port.Gite Reasoas.
: 5. Desian Electrical Ratmg tNet Mhe):
NA                                                                                                             . - - .
: o. '.LiNn~ura hapendable Capacih (Grou \\lbe j
: 9. Power L t! fu WSieh Re>:rkted. lf Any (Ne: MWej:           '%
N
: 10. Heasons For Restrictium. lf Any-           'A~
- Mnimum Dependable Capacity INet MWe):
This Month             Yr. to D.ae           Cu:nuk tiu 11 llours in Reporting hnod                                 Iai                   3, k 3         _
5 If CLantes Oci,ur in Capacity Ra;inp titems Number.i Throug:i7).since La t R: port.Gite Reasoas.
54.,316
NA
: 12. Namiser Of Hours Reactor has Critica!                     394 40               3,@ Ol               30f I5'.22 13 Heactor Hesene Shutdowr Hours                             121.23               136.02               12,639 3
: 9. Power L t! fu WSieh Re>:rkted. lf Any (Ne: MWej:
: 14. tlours Generator On Line                                 5<36. 4 5             3346.'54             3 3,03~ . 4 0 15 Umt Rewne Shutdown Hours                                   0                   0                     0 l e> Gioss Thermal Ener;y Generated L'th!!)                   1,803,11')           10,317,798             94,368.441 17 Gross Electrie:.1 Energy Generated (Mull)                   52.0.13y0             2,447,620             31_,13 4 d_05; 1%. Net Elcetneal Energy Generated G,1WH)                     377,197               3,DL,6;9             30,001,926
'A~
: 19. Unit Senice Fr.ctor                                       78 8                 92.A                   6 0 . --
: 10. Heasons For Restrictium. lf Any-This Month Yr. to D.ae Cu:nuk tiu 11 llours in Reporting hnod Iai 3, k 3 54.,316
20 Umi Ami!ahihty Factor                                       72.S                 92.4                   60.4 21 Umt Capacia Factor (Limg MDC N10                           72.S                 8 6. C#               5 L. 9 2' l'mt Capacity Factor (U>ing DER Net)                       72.8                 86.9                   3L 9 2.1 Una f orted Outge Rate                                     93                   51                   30 -
: 12. Namiser Of Hours Reactor has Critica!
24 Shutdow ns Seheduled ther Nes t $ stonths t Tvpe. Date, ant: Duration of Fas h e 25 11 %ut llown' \ t End Of Henort l't riod. Estimated Date of Startup:           3Fu 13, !981 26 Unos in I est Status iPrior io Commercial Operation L                           I ore m i             \ s : ii u d 1S1114 L CRillCALITY INITI \l. Ell CIRICITY                                           ___
394 40 3,@ Ol 30f I5'.22 13 Heactor Hesene Shutdowr Hours 121.23 136.02 12,639 3
CO\t%1E RCl \ L OPEH -\IlON G
: 14. tlours Generator On Line 5<36. 4 5 3346.'54 3 3,03~. 4 0 15 Umt Rewne Shutdown Hours 0
x   .        ,.m             ,        y   ,              ,,-
0 0
l e>
Gioss Thermal Ener;y Generated L'th!!)
1,803,11')
10,317,798 94,368.441 17 Gross Electrie:.1 Energy Generated (Mull) 52.0.13y0 2,447,620 31_,13 4 d_05; 1%. Net Elcetneal Energy Generated G,1WH) 377,197 3,DL,6;9 30,001,926
: 19. Unit Senice Fr.ctor 78 8 92.A 6 0. --
20 Umi Ami!ahihty Factor 72.S 92.4 60.4 21 Umt Capacia Factor (Limg MDC N10 72.S 8 6. C#
5 L. 9 2'
l'mt Capacity Factor (U>ing DER Net) 72.8 86.9 3L 9 2.1 Una f orted Outge Rate 93 51 30 -
24 Shutdow ns Seheduled ther Nes t $ stonths t Tvpe. Date, ant: Duration of Fas h e 25 11 %ut llown' \\ t End Of Henort l't riod. Estimated Date of Startup:
3Fu 13, !981 26 Unos in I est Status iPrior io Commercial Operation L I ore m i
\\ s : ii u d 1S1114 L CRillCALITY INITI \\l. Ell CIRICITY CO\\t%1E RCl \\ L OPEH -\\IlON G
x
,.m y
4 r.


L .- . . s 14 4
L.-.. s 14 4
OPERATING DATA REPORT 00rxt:T30       50-296 DATE    N-2~
OPERATING DATA REPORT 50-296 00rxt:T30 N-2~
COS1F TED BY led._Ih01 TELFPilONL .2 6 222_6846 OPER A TING STATUS
DATE COS1F TED BY led._Ih01 TELFPilONL
                                                                                                                                                                      .3 Browns Ferry - 3                                                       S"th                                    !
.2 6 222_6846 OPER A TING STATUS
: 1. Unit Name:                                                                                                                                     l
.3 S"th l
Browns Ferry - 3
: 1. Unit Name:
l
: 2. Reporting Periodi
: 2. Reporting Periodi
                                                            .May 1981                                                     .
.May 1981 3293
l
: 3. Licensed Thennal Power (StWrij 1152-1
: 3. Licensed Thennal Power (StWrij                 3293                                                                                        ;
-1. Nameplate Rating (Gross \\lWe):
1152-                                                                                       1
1065 l
                        -1. Nameplate Rating (Gross \lWe):
: 5. Design Electrical Rating tNet.StWe):
: 5. Design Electrical Rating tNet .StWe):
1098.4 6;.\\taEtium Dependable Capacity (Gross 51We):
1065                                                                                        l 6; .\taEtium Dependable Capacity (Gross 51We):                                   1098.4 7: .\tasimum ()ependable Capacity (Net SIWE):                                   1065
1065 7:.\\tasimum ()ependable Capacity (Net SIWE):
: 3. If Changes Oecur in Capacity Ratings titems Number 3 Thrut.gh 7) Since i.ast Report, Gise Reasong NA                                                                                                                                   _
: 3. If Changes Oecur in Capacity Ratings titems Number 3 Thrut.gh 7) Since i.ast Report, Gise Reasong NA NA f
f
: u. Power Lesel To hhich Restricted,if AnvINet SIWE):
: u. Power Lesel To hhich Restricted,if AnvINet SIWE):                                         NA N* A 10 Renoni For Restrictions, if Any-f-
N* A 10 Renoni For Restrictions, if Any-f-
lhis Af ont h         Yr ro Date         4 a no.' >:
lhis Af ont h Yr ro Date 4 a no.' >:
II Hours in Reportmp Period                                                              744                 3,623               32,271
744 3,623 32,271 II Hours in Reportmp Period
                    . l .' No.ntwr Ot flours Re.s tor has Critie.;l                                           654.15             2.973.61         _ J8j94'. 88' l .1   Hsactor Reserve Shut town lloars                                                 23.35               103.49             2,004. h
. l.' No.ntwr Ot flours Re.s tor has Critie.;l 654.15 2.973.61
                  .. 14 llours Cenerator un-Line                                                              631.33             2 483.65           23,273.65 15 Umt Ressne Shutdown flours                                                           0                  0                  0 I ti . Grow t hermal Energy Generaied ($1 bill                                           2.005J 21           3.649.207           83.014 M I? thow Electrical Energy Generated (\1hII)                                              654 81 8 0_, ,       2,S83,110         27&Q2,,14,0_   0 15 Net Electrical Energ) Generated ISih H) .
_ J8j94'. 88' l.1 Hsactor Reserve Shut town lloars 23.35 103.49 2,004. h 631.33 2 483.65 23,273.65 14 llours Cenerator un-Line 0
634,377             2,795.42.L         25.619,744
0 0
: 19. Unit Senice Factnr                                                                   '34.9         _
15 Umt Ressne Shutdown flours I ti. Grow t hermal Energy Generaied ($1 bill 2.005J 21 3.649.207 83.014 M 654 8 8 0_,,
79.6               75.9 U ' Unit Aoilability Factor                                                           84.9                79.6              75.9 21 Unit Capacity Factor iUsing StDC Net                                                 80.1               72.4               6M
2,S83,110 27 Q2,,14,0_
                    ' O .' ' t'nii Capacits Factor iUsing i)ER Net)                                           80.1                72.4              67.1        _
0 I? thow Electrical Energy Generated (\\1hII) 1 15 Net Electrical Energ) Generated ISih H).
23J Unit 1 orced Outage Rate                                                             15.1               9.9                 9.8 24 Shutdowns Scheduled User Nest 6 \lonths (T> pe, Date.and Duration of Fach r Maintenance Septe:nber 1981 25 If shut )own At End Of Report Period. Estimated Date of Startup-On t' mis in is t Status (l'rior to Commercial Operation):                                                   Forecasi             h hi, u d INITI \ L CRillC.\ LITY INIIIA L El. ECTR! CITY                                                                                           -
634,377 2,795.42.L 25.619,744
CO\1\lERCl \1 OPI'R A flON
: 19. Unit Senice Factnr 79.6 75.9
'34.9 84.9 79.6 75.9 U ' Unit Aoilability Factor 80.1 72.4 6M 21 Unit Capacity Factor iUsing StDC Net 80.1 72.4 67.1
' O.' ' t'nii Capacits Factor iUsing i)ER Net) 23J Unit 1 orced Outage Rate 15.1 9.9 9.8 24 Shutdowns Scheduled User Nest 6 \\lonths (T> pe, Date.and Duration of Fach r Maintenance Septe:nber 1981 25 If shut )own At End Of Report Period. Estimated Date of Startup-On t' mis in is t Status (l'rior to Commercial Operation):
Forecasi h hi, u d INITI \\ L CRillC.\\ LITY INIIIA L El. ECTR! CITY CO\\1\\lERCl \\1 OPI'R A flON


15 TVEIMGE D \lLY UNil PCMLH LEVEL 1)OCK ET NO.                     50-259 L: NIT       Browns Ferry - 1 D A1E         _i-J.-81 CO\1PLETEI) IlY                       Ted Thon      _
15 TVEIMGE D \\lLY UNil PCMLH LEVEL 1)OCK ET NO.
TELf ? HONE                 '205-729-6846 FIay 1981 st0NTil D O(* AVER AGE DAILY PO%Eit LEVEL                                         i)AY               AVER AGE D\lLY POMER LEVEL IM%e Net)                                                               i stwe. Net )
50-259 L: NIT Browns Ferry - 1 D A1E
i
_i-J.-81 Ted Thon CO\\1PLETEI) IlY TELf ? HONE
                                -6                                                    g,                               -4
'205-729-6846 FIay 1981 st0NTil D O(* AVER AGE DAILY PO%Eit LEVEL i)AY AVER AGE D\\lLY POMER LEVEL IM%e Net) i stwe. Net )
              ;                -7                                                   ;3                              -4
-6
              ,                  7                                                                                   -4
-4 i
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UNil SiluIDOhN$ \ND POWI R RI11t'r1 ONS                                       DOGE 1 NO. 50-260 UNil N AME 11rowns Ferry - 2 D A TI-       6-1-81 RI i'OR I MONill           May                         [
UNil SiluIDOhN$ \\ND POWI R RI11t'r1 ONS DOGE 1 NO.
COMPill fli l1Y Ted Thom
50-260 UNil N AME 11rowns Ferry - 2 D A TI-6-1-81
                                                                                                                                  .                          I ELEl-ilONE 205-729-6846 E
[
                                  -,          =g
COMPill fli l1Y Ted Thom RI i'OR I MONill May I ELEl-ilONE 205-729-6846
                                                              ;-        J, =u.4                 1. it e r r.ce g-r, E
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.                                    i      }{                 %        _E 5 5                   I s ei.t 3?             h3                             Atnotiin 5             $          3 .j g                 licport r     viL             5'                     l'. event itet on en. c
4
                                                                          <        c                                             v d
: 1. it e r r.ce g-r, g <t Cause A Corsetine No Dak i
i      188             5-1-81     S                             B                                                                           Turbine Control valve Tests and SI's 189             5-6-81     E       15.07                             3 11 Main turbine and reactor feed pumps tripped due to false hi;;h water level (maintenance-workind on 4 KV shutdown board roon).                                                                                     [
}{
190             5-11-81     F       44.73                             3 11 Reactor high water level (personnel working in "C"       shutdoun board roc:a)
_E 5 5 I s ei.t 3?
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B Turbine Control valve Tests and SI's 189 5-6-81 E
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Main turbine and reactor feed pumps tripped due to false hi;;h water level (maintenance-workind on 4 KV shutdown board roon).
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190 5-11-81 F
44.73 11 3
Reactor high water level (personnel working in "C" shutdoun board roc:a)
Unit remained.down to replace a level switch on the scram discharge valume Begar. 0700 on 5/12/81.
Unit remained.down to replace a level switch on the scram discharge valume Begar. 0700 on 5/12/81.
191             5-16-81   S                             B Control rod pat tern ad j ustiaent.
191 5-16-81 S
__192             5-27-81   S                             E           2                                       .
B Control rod pat tern ad j ustiaent.
To accommodate moditications to unit 4                                                                                                                                            statian service c ransf ormers
__192 5-27-81 S
__        _k                               ___._
E 2
l                        ?
To accommodate moditications to unit statian service c ransf ormers 4
1 I I . .. . - 1           itca .in                                                                       Melnul                                     I sinb;i G .lintiu. ao.n
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        '. S. helil. .I           \ 1.pt pui.ni 1.ntin s i l . , .i . ira                                       ! Mr.o.el                                   io. h.pm ate n u. I b: .i 11 M auiici.niu ..: Iot                                                         ' Marnul S.;t.ini.
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1 I I.... - 1 itca.in Melnul I sinb;i G.lintiu. ao.n S. helil..I
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I nin Steces 1." I i enm
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( Ret..e!a,;                                                                       Autonuin is nn.                         i woi R     i...r il i 1 6 i ic (Nt.Ri G
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f UNI 1 SitUll) OWNS .\ND POWER RIDLICTIONS                                               DOCKET NO.             50-296 i                                                                                                                                                                 - Ufill NAME           Browns Fv-rrv - 3 i                                                                                                                                                                           DATE         6-1-10 j
f UNI 1 SitUll) OWNS.\\ND POWER RIDLICTIONS DOCKET NO.
R1 PORI MONill                    gY                              /     COMPLETED 11Y               Ted Thoisi TEll.PilONE           205-729-6846                 . =
50-296 i
4                                                                                                                                                                                                                    !.a 1
- Ufill NAME Browns Fv-rrv - 3 i
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DATE 6-1-10 j
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COMPLETED 11Y Ted Thoisi R1 PORI MONill gY TEll.PilONE 205-729-6846
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1 3.
!    %            Dat e
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                                &          3p             4         3 ~l 5                   Lvenii             -
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control l valve _ fact closure.due to                                       '
: u. -
generator unbalance uhen unit 2 j'
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t sc rarr.med .
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l i     76         5-22-81   F         _98.78            _A              3 Packingleak on FCV-68-79. .Startup f                                                                                                                                              delayed due to reactor water ' level j
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indicator probleais and IIPCI gland l
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3                                                                                                                                              seal condenser problems.
seal condenser problems.
4 4
3 4
9 1
4 9
1                                                                                                                                                                                                                           !
1 1
I                                                                                                                                                                                                                           l
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-I n.m.,i, Meinme t ani,,e c. ino.u. n. e
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                                                                                                                    ! Mamul                                       in: h e;. iut u . .s? Data j                           li-M date: .:Lr.. l es                                                                 2 Mana.tl .9tain.                             6in4. '.heci s t o- 1iceenee
! Mamul in: h e;. iut u..s? Data j
!                          t R s ue' .,                                                                           .. Aui.+tnatic Si am.                         I un. In u i s I i'_ t I ile int Rt t.                   i i                                                 in , train.
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1-Ott:en ii spl.iin 6                         Olnii I L 8;'/5 tii.I ll *? . . r e .\ l t s ' I t .s I ..t!. tue.t 1. ti l                           1 \ han:nt i in s                                                                                                                 -
in, train.
[                           t . t ag en a: .nu : ? t <... il s g.i.it.. .                                                                                         ! , a! c 1 - S u..   % seu
1-Ott:en ii spl.iin 6 Olnii I L 8;'/5 tii.I ll *?.. r e
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l 8


1
1 BROWNS FER!d NUCLEAR PLANT ' UNIT 1, 2, & 3 INSTRUMENT MAINTEllANCE SUFEIARY
                                                                                                    , BROWNS FER!d NUCLEAR PLANT ' UNIT 1, 2, & 3                                                         .-.
~
                                                                                                                                                                                                              ~
CSSC EQUIPMENT FOI? Ti!E MONTil OF.
INSTRUMENT MAINTEllANCE SUFEIARY CSSC EQUIPMENT                                                                       FOI? Ti!E MONTil OF. May         19 81 i
May 19 81 i
4 NATURE         EFFECT ON SAFE'         CAUSE             i ACTION TAKEN DATE             SYSTEM                           COLIPONENT                           OF           OPERATION OF             OF ,                 RESULTS OF-       TO PRECLUDE MAINTENANCE       Tile REACTOR       MALFUNCTION           !!ALFUNCTION           RECURRENCE
NATURE EFFECT ON SAFE' CAUSE i
! Unit 1 Reactor LIS-3-58A                             Repair               N one         Replaced Suitches           N/A                               N/A Feedwater                     LITS-3-58B-                                                               With New Improved LIS-3-58C                                                                 Type LITS-3-58D                                                                                                                                                     '
ACTION TAKEN 4
LIS-3-56A LIS-3-56B LIS-3-56C
DATE SYSTEM COLIPONENT OF OPERATION OF OF,
,                                                LIS-3-56D LITS-3-52 LITS-3-62 LIS-3-184
RESULTS OF-TO PRECLUDE MAINTENANCE Tile REACTOR MALFUNCTION
!                                                LIS-3-185                                                           -                                                    -
!!ALFUNCTION RECURRENCE
Neutron                     A,B,C & E                             Repair               None           Nortnal. Fnd of     . Loss of Power Displa o             None              U l                   Menitoring                   ifiO! Poser                                                               Life of Power       on panel 9-5 j                                               Meters (panel                                                             Meter l
! Unit 1 Reactor LIS-3-58A Repair N one Replaced Suitches N/A N/A Feedwater LITS-3-58B-With New Improved LIS-3-58C Type LITS-3-58D LIS-3-56A LIS-3-56B LIS-3-56C LIS-3-56D LITS-3-52 LITS-3-62 LIS-3-184 LIS-3-185 None U
9-5)                                                                                                       -
Neutron A,B,C & E Repair None Nortnal. Fnd of
,                                                APRM-A                                 Repair               None           Faulty Power         Erratic Test Output                   None
. Loss of Power Displa o l
!                                                                                                                          Test Potentio-
Menitoring ifiO! Poser Life of Power on panel 9-5 j
!                                                                                                                          meter j                   C ont a in-                   LI-84-2B                             Calibration         None           Instruacnt Loop             N/A                           None ment Air                                                                                                 Found in Toler-Dilution                                                                                               ance Ii lUn E               React or                     3AK27                                 Rcplace             None           Faulty Relay         No Rod Block from                   None
Meters (panel Meter l
9-5)
APRM-A Repair None Faulty Power Erratic Test Output None Test Potentio-meter j
C ont a in-LI-84-2B Calibration None Instruacnt Loop N/A None ment Air Found in Toler-Dilution ance Ii lUn E React or 3AK27 Rcplace None Faulty Relay No Rod Block from None
^
^
Protection                                                                                                                   25 gal. switch on t                   System                                                                                                                       SDVT Repair               None           Faulty Meter         Sloppy Switch                         None-
Protection 25 gal. switch on t
! Unit _J Meutron                                APlet-D Monitoring                                                                                             Function Switch'     Action l
System SDVT
I.Pic t- D                           Repair               None i
! Unit _J Meutron APlet-D Repair None Faulty Meter Sloppy Switch None-l Monitoring Function Switch' Action I.Pic t-D Repair None i
s a
s a
$                                      I                                           l 4
I l
+_ _ _ . - - . _ _ . _ - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ . _                                                                            ,      _=__ _=__- - _ _ _ _ . . _
4
+
=
=


UllOUllS FEIUtY NUCLEAR PildlT UNIT 1,26 3
UllOUllS FEIUtY NUCLEAR PildlT UNIT 1,26 3 INSTRUMEllT !!AINTEtJANCE SUMt!ARY
                                                                                                                                                                      ~
~
INSTRUMEllT !!AINTEtJANCE SUMt!ARY CSSC EQIIIP IEllT                           FOlt 'nlE MOIiTll OF     MaY       19 81 NATURE         EFFECT ON SAFE           CAUSE             /             ACTION TAKEN DATE   SYSTEM           COMPONENT     OF             OPERATION OF             OF ,               RESULTS OF TO PRECLUDE MAINTENA!!CE       Tile REACTOlt       MALFUNCTION           MALFUNCTION   RECURRENCE Unit 3 Main Steam         PDIS-1-36C Replace               None           Instrument Drift   Setpoint Exceeded     N/A a
CSSC EQIIIP IEllT FOlt 'nlE MOIiTll OF MaY 19 81 NATURE EFFECT ON SAFE CAUSE
(Cont)                                                                                       Tech Spec Core Spray       FI-75-21   Calibrate             None           Inst rument Drift   Indicated Iligh       None
/
* 9 e
ACTION TAKEN DATE SYSTEM COMPONENT OF OPERATION OF OF,
O t
RESULTS OF TO PRECLUDE MAINTENA!!CE Tile REACTOlt MALFUNCTION MALFUNCTION RECURRENCE Unit 3 Main Steam PDIS-1-36C Replace None Instrument Drift Setpoint Exceeded N/A (Cont)
e
Tech Spec a
Core Spray FI-75-21 Calibrate None Inst rument Drift Indicated Iligh None 9
e O
t e


a.
a.
I 4                                                                                                                                                                                                 ,
I 4
!c                                                                         LRO'.GS FERRY iUCLEAR PLiGT' UNIT 1 and Common                                                                       ,,
!c LRO'.GS FERRY iUCLEAR PLiGT' UNIT 1 and Common b
b                          CSSC- EOtil1%1::tT                                     ELECTRICAL liAltiTENIJ CE SUICl^.RY                                                                               .
CSSC-EOtil1%1::tT ELECTRICAL liAltiTENIJ CE SUICl^.RY For the L uth fif M3Y 1981
For the L uth fif                         M3Y           1981                                                         ,
)
)
ll! * !Mie                    Syste2        Cceponent        tlature of F.Fec t on Sale Operation 6f                        _
ll F.Fec t on Sale Action.Taken j
Caum af.
Caum af.
j
Results'of To Preclude tlature of Operation 6f
                                                                                                                                                      . Results'of Action.Taken To Preclude l!                                                         212in renance     The Reactor                           Ital fur:e tion                 Malfunction               K ?currence -           '
! * !Mie Syste2 Cceponent 212in renance The Reactor Ital fur:e tion Malfunction K ?currence -
5/1/61    i Fire               Fire pump       During post-         None, manual                     uiring wtti re- Fire puiap auto-start                   neplaced permanent l                   ) Protection       auto-start <     modification.       start capability moved from term- logic Inoperable.                                     ulring immediately.
l!
logic           tests on a neu       was operable.                     Inal poluts in!                                   . Precautions verc
i Fire Fire pump During post-None, manual uiring wtti re-Fire puiap auto-start neplaced permanent 5/1/61 l
/g                                                                                                              main relay. panel                                       added to the work
) Protection auto-start <
      '                                                    sprinkler sys-
modification.
![ I                                                       tem, the fire                                           52, interruptinn                                       pian rcquiring the pump'at3t o-                                           power to. fire-                                       -electrictans to con-i" -l*
start capability moved from term-logic Inoperable.
atart logic                                           pump auto-start                                           sult with the cogni-
ulring immediately.
                                                                                                                                                                        -zant engineer prion l'j il                                                      was found inoperable circuit, possi--
/g logic tests on a neu was operable.
                                                                                                                ~bly shile per-                                             to removing any
Inal poluts in!
;-                                                                                                                  foruIng a modi-existing ufring.
Precautions verc sprinkler sys-main relay. panel added to the work
:i                     ,
![ I tem, the fire 52, interruptinn pian rcquiring the i -l pump'at3 o-power to. fire-
fLention in.the                                         LER#BFRO-50-259/81h I                                                                                           panel.
-electrictans to con-t atart logic pump auto-start sult with the cogni-l l was found circuit, possi--
i 1~
-zant engineer prion
* fj'5/1/81                   RBCCW         FSV-70-32       FCV-70-32           None                               Ead calenoid:             FCV-70-32 inoperable           Ecplaced solenoid coil, valve operatt i                                                           inoperable                                             coll ou FSV                                                                                                                                                                                                 'U
'j i inoperable
        '                                                                                                          32                                                       properly._         -
~bly shile per-to removing any foruIng a modi-existing ufring.
l                                                                                                                                                       ,          TR #166304 1
:i fLention in.the LER#BFRO-50-259/81h I
i panel.
1 ~
fj'5/1/81 RBCCW FSV-70-32 FCV-70-32 None Ead calenoid:
FCV-70-32 inoperable Ecplaced solenoid i
inoperable coll ou FSV coil, valve operatt 32 properly._
'U l
TR #166304 1
), __
), __
_._ g During per-         None, unit in                     liclay uas slight .-Timer relay tuok too :The relay was cali-
_._ g i 5/4/31, m in steam: Automatic During per-None, unit in liclay uas slight.-Timer relay tuok too
,      i 5/4/31 , m in steam: Automatic                                                                                                                                    brotcd to'and sucac depressuriza-   foruance of         cold shutJ.ma                     ly out of accep- long to operate l
:The relay was cali-depressuriza-foruance of cold shutJ.ma ly out of accep-long to operate brotcd to'and sucac jl l
jl;                                          tion system   S14.2.B-44                                             table calibra-                                           ofully tested.
tion system S14.2.B-44 table calibra-ofully tested.
Icgic tim.:r   relay 2E-K35                                           tion                                                     TR #219347 relay.         operated in                                                                                                     LEit#BFRO-50-259/81:
Icgic tim.:r relay 2E-K35 tion TR #219347 relay.
i       .
operated in LEit#BFRO-50-259/81:
j        ;                                                  126.25 secotuis                     __
i j
i5/7/81             Core spray Auta-sequenc~ Scheduled                 None, reacter                     Thae delay rclay           Relay (14A-Kl9B) took Adjuured timer to uithin. limits and
126.25 secotuis l
;      l cooling       ing timer 14A- maintenance         vessel uns                         (14A-K19B) was             too long to operate.
i5/7/81 Core spray Auta-sequenc~
K19B and relay SI4.2.u-39D         unloaded.                         slightly out of           Time delay on high             replaced. relay M A-l                                                                                                                                                                                                  '
Scheduled None, reacter Thae delay rclay Relay (14A-Kl9B) took Adjuured timer to l
i                                   14 A-K 122A                                                           calibrattun.               dP spray header to           K122A. Core spray j
cooling ing timer 14A-maintenance vessel uns (14A-K19B) was too long to operate.
* Tica delay on             core plate annuncia-         system, logic relay-operated properly.
uithin. limits and l
high dP spray             tor inoperable.
K19B and relay SI4.2.u-39D unloaded.
l                                                                                                                                                                                                          ,
slightly out of Time delay on high replaced. relay M A-i 14 A-K 122A calibrattun.
j        i                                                                                                          header to core                                           TR #219350                     -
dP spray header to K122A. Core spray j
l 1
Tica delay on core plate annuncia-system, logic relay-l high dP spray tor inoperable.
plate annuncia-                                         ! ERF BFRO-50-259/ ell.       ,
operated properly.
tor relay (14A-K122A) was tcund l                                                                                                         to be bad.
header to core TR #219350 j
l         l
i l
;        t                                                                                                   ;
1 plate annuncia-
i                                                                                                              i
! ERF BFRO-50-259/ ell.
?                               i
tor relay (14A-K122A) was tcund l
to be bad.
l l
t i
i
?
i


Eno'. MS FEnRY HUCLEld' PLANT U!1lT 1 and Common CSSC EQtIIPill:NT                               ELECTRICAL nTIITEil;CCE Sl!IftARY For the Month of           M"Y     . , 19 81 j
Eno'. MS FEnRY HUCLEld' PLANT U!1lT 1 and Common CSSC EQtIIPill:NT ELECTRICAL nTIITEil;CCE Sl!IftARY 81 For the Month of M"Y
                                                                  ~
., 19
itiect on Safe                                                                                                       Action Taken      !
~
!!        Dcte        System        Ccmpenent      fliture of     Operation of           Cause-of                           . Resultc of                                             To Preclude
Action Taken itiect on Safe j
    !                                            Itaintena::ce   The lam e tor       !!al f uric t ion                     dial func tion                                         nccurrence 4         5/10/81   Fire pro-     Cable tray   Received         Mone               1)uring refuel-         False alarm receiv-                   Replaced heat detec-'
fliture of Operation of Cause-of Resultc of To Preclude Dcte System Ccmpenent Itaintena::ce The lam e tor
                  ,tection       heat detector false alarm                           ing while pull-         ed in control room                     tor, applicable-J TE-39-44C     in contcol                           ing cables the                                         :      parts of SI4.5.ll.C.
!!al f uric t ion dial func tion nccurrence 4
room.                                 cable tray heat                                                 I run, heat detector detector was                                                 operated properly.
5/10/81 Fire pro-Cable tray Received Mone 1)uring refuel-False alarm receiv-Replaced heat detec-'
,                                                                                    damaged.                                                     TR #236764
,tection heat detector false alarm ing while pull-ed in control room tor, applicable-J TE-39-44C in contcol ing cables the parts of SI4.5.ll.C.
!                                                                                                                                                    LERfBFRO-50-259/8122
room.
' I 5/13/81         Air coa-   "18" cont ro l Chiller would     Mc,ne               011 puup motor         Chiller inoperable                     Replaced oil pump ditioning bay chiller       nat start                             shatt broken                                                 motor, chiller ope:
cable tray heat I run, heat detector detector was operated properly.
ated properly. The l
damaged.
notor shaft broke g S/14/81, it ocs                                 #-
TR #236764 LERfBFRO-50-259/8122
j determined that the l                                                                                                                                               broken shafts was a i                                                                                                                                               result of a sticki q
.' I 5/13/81 Air coa-
]     !                                                                                                                                              oil relief valve.
"18" cont ro l Chiller would Mc,ne 011 puup motor Chiller inoperable Replaced oil pump ditioning bay chiller nat start shatt broken motor, chiller ope:
!                                                                                                                                                  Hech. maint. repine-8 ed relief valve, t h.
l ated properly. The notor shaft broke g
9 motor was replaced, i                                                                                                                                             oil added and the i     i
j S/14/81, it ocs determined that the l
;    ;                                                                                                                                              chiller operated
broken shafts was a i
:                                                                                                                                              properly.
result of a sticki q
I                                                                                                                                             TR #236/91 i     !                                                                                                                                            TR 6208746 i     !
]
,      i
oil relief valve.
,    iS/14/31     Care         "lL" core     Breaker uould     None, reactor       Jack nat tread         Breaker would not                     Replaced jack nut.,
Hech. maint. repine-8 ed relief valve, t h.
Spray         spray pump   not rack fully   vessel was         vere bad rad             rack in properly.                     strai;;htened uount-Cooling       breaker       in               unloaded.         mounting plate                                                 ing plate, the brea beat                                                           er racked in proper-
9 motor was replaced, i
                                                                                                                                                .TR #203586 E
oil added and the i
I
i chiller operated properly.
'                                                                                                                                                                                                  e I               g i
I TR #236/91 i
TR 6208746 i
i iS/14/31 Care "lL" core Breaker uould None, reactor Jack nat tread Breaker would not Replaced jack nut.,
Spray spray pump not rack fully vessel was vere bad rad rack in properly.
strai;;htened uount-Cooling breaker in unloaded.
mounting plate ing plate, the brea beat er racked in proper-
.TR #203586 E
I e
I g
i


a lino'G;S FEiti'Y NUCLEAL' PL! GIT UNIT 1 and Connon                                             -
a lino'G;S FEiti'Y NUCLEAL' PL! GIT UNIT 1 and Connon EII.CTRICAL 11AltiTENtdiCE SUFIMAKY CSSC 13111 till.NT For the Montli of MAY 19 81 Action Takea 1'.i f e c t on Saic j
EII.CTRICAL 11AltiTENtdiCE SUFIMAKY CSSC 13111 till.NT
0)cration of-Canse'of Results of To Preclude I
* For the Montli of                 MAY   19 81
Nature of I
  .                                                                      1'.i f e c t on Saic                             j                     Action Takea I                                                      Nature of        0)cration I            of-         Canse'of             . Results of         To Preclude
'tr ' e Systect Lenponent
* Systect      Lenponent                                                                                              .,ac u r reac e
:aintenance The l< eac t o r Aalluriction Malfunction
              'tr ' e         -
.,ac u r reac e r
:aintenance       The l< eac t o r         Aalluriction           Malfunction         r I
I 5/14/81
* 5/14/81       :liesel       "B" Diesci   Pal 9-23-7           None                     Switch and con-     Covenor control     Replaced bolt, ran Lenerator     generator   governor con-                                 trol block re-     switcli vould not , D/G and govenor con :-
:liesel "B" Diesci Pal 9-23-7 None Switch and con-Covenor control Replaced bolt, ran Lenerator generator governor con-trol block re-switcli vould not,
                                                                                                                                            ~
D/G and govenor con :-
panel 9-23-7 trol vould                                   taIner bolt         inake proper contact trol _ switch operat-governor     not work in                                   missing.           uitti control block. ed properly.
panel 9-23-7 trol vould taIner bolt inake proper contact trol _ switch operat-
control     lower direc-                                                                           TR #203590 1                                                 tion in                                                                                                                 l cianual                                                                                                                 I a
~
l t.n 6
governor not work in missing.
uitti control block.
ed properly.
control lower direc-TR #203590 1
tion in l
cianual I
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t.n 6
i l
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            !                  ,      k                               I                       i
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3..
2 I                                                                                                                                           L P.C'.%S FlIi Y ? UCLEE ! *.!WT UNIT j                                                                                                                                                     ELECTR1 CAL :lAl;:TEstc;CE SLRIM/J:Y QC i Qtt1 P"ENT For the '40:tth of           NY       19 01
2 I
'                                                                                                                                                                                                  i l
L P.C'.%S FlIi Y ? UCLEE ! *.!WT UNIT j
                                                          ~
QC i Qtt1 P"ENT ELECTR1 CAL :lAl;:TEstc;CE SLRIM/J:Y 01 For the '40:tth of NY 19 i
Eticct un '; ate                                                         Action Taket
~
,                      Ita t e                                                                Syster.      Cccponent        Uature of             Operation.of             Cause,of                 Resultc of         To Preclude
Eticct un '; ate l
,' I       ,
Action Taket Uature of Operation.of Cause,of Resultc of To Preclude Ita t e Syster.
:la i r,t ena nce       The Ranctor           Malfunction               Malfunction         Recurrence Relay 23AK51   During per-               Ucne                 Bad relay-           CSCS suppression     Relay 23AK51 was 5/5/81 l IIPCI                                                                                                                                                          chamber high level  replaced and tested i
Cccponent
i                                         formance of                                     (23AK51) f                                         SI4.2.B.27                                                           annunciator and     successfully.
,' I
relay 23AK51                                                         relays were inoper- TR #180927 1
:la i r,t ena nce The Ranctor Malfunction Malfunction Recurrence 5/5/81 l IIPCI Relay 23AK51 During per-Ucne Bad relay-CSCS suppression Relay 23AK51 was i
l                                                                                                            failed to pick                                                       able                 LER&BFRO-50-260/8120 4
i formance of (23AK51) chamber high level replaced and tested f
up l
SI4.2.B.27 annunciator and successfully.
LCV 73-8                                                       Bad solenoid         llot well LCV 73-8 Replaced ceil'and f5/6/81                                                                        IIPCI                        Level control            None, IIPCI was coil, blown fuse inoperable               blown fuse, level 1'                                                                                                                        value inoper-            operable able                                                                                       control valve operat-ed properly.
relay 23AK51 relays were inoper-TR #180927 l
4                                                                                                                                                                                                                   TR #225565 a                                                                              h
failed to pick able LER&BFRO-50-260/8120 1
: h.                                                                 i 5/7/81                                                             Reactor       Feedwater       Inverter was             !!une                 Bad invert.er         Automatic control   Replaced inverter,*
l 4
l                                                                                                                                                                                              inoperabic, manual   automatic feedwater
up f5/6/81 IIPCI LCV 73-8 Level control None, IIPCI was Bad solenoid llot well LCV 73-8 Replaced ceil'and 1'
              ,                                                                              Feedwater    inverter.      not operating Control                       properly                                                             feedwater control   control operated was required         properly.
value inoper-operable coil, blown fuse inoperable blown fuse, level able control valve operat-ed properly.
l
4 TR #225565 h
              .                                                                                                                                                                                                    TR #205837 e
a h.
2 i                    '
i l
s-                                                                                                                                               -
5/7/81 Reactor Feedwater Inverter was
t;one                 llS-85-48 broken     lland switch inoper- Replaced switch per f5/9/81 !Cantrol                                                                          lland switch    lland switch inoperable                                                                                 EMI 23, new switch
!!une Bad invert.er Automatic control Replaced inverter,*
              .                                                                           rod drive    85-48                                                                                able
Feedwater inverter.
              =                                                                                                                                                                                                     operated properly.
not operating inoperabic, manual automatic feedwater Control properly feedwater control control operated was required properly.
!'                                                                                                                                                                                                                  TR #205842 I
l TR #205837 i
,' !' 5/14/81                                                                               Armuncia- 4kV shutdoun       Received a               None                 Bad alaru relay       4kV shutdown baard   Replaced the alarm tor system board battery   abnormal alarm                                                       battery charger     relay, the alarm
2 e
              ;                                                                                          charger alaru   at panel 9-3                                                         nlarm circuitry     cleared and operated inoperable           properly.
s-f5/9/81 !Cantrol lland switch lland switch t;one llS-85-48 broken lland switch inoper-Replaced switch per rod drive 85-48 inoperable able EMI 23, new switch operated properly.
;l                                                                                                        circuitry TR fi205605 3
=
TR #205842 I
, ! 5/14/81 Armuncia-4kV shutdoun Received a None Bad alaru relay 4kV shutdown baard Replaced the alarm tor system board battery abnormal alarm battery charger relay, the alarm charger alaru at panel 9-3 nlarm circuitry cleared and operated
; l circuitry inoperable properly.
TR fi205605 3
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                                                                                    .                                   i                     i                       i                     I
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e
 
3 2
i".C':5 :-T.; ;Y ::UCLEAR l'I. ANT USIT
( ESC Ftst:1 ;?i; ::T LLEC TRICAL :nINTEMAI CE SDDU.RY
#7 Fo r t he :-lont h o f 19 I
on 5.ite Action Ta'r.en ~
~
lEfe.;t I !Mte Syster Ccepenent Nature of v:> eta tion o f Cause of Results of To Preclude Maintenance The hactor Mal funct ic n Nalfunction Recurrence t
lS/14/81l. Primary l
Relay Re"uel zone None, relay Bad relay coil Refuel zone ventila-Natural end of coll
! contain-(16A64A) ventilation coil failed the tion isolated life. Replaced '
l ment inboard and relay and logic relay coII, relay outboard circuitry in operated properly.
l isolated the safe direc-TR #204427 1
tion
'}l 5/17/81 RUCU Relay 16AK26 RUC isolated None, the logic Ead relay coil Relay coil opened Natural end of coil circuitry is and dropped out life. Replaced designed such relay 16AK26 relay coll, relay that when this operated properly relay coil fail.
TR #204432-N l
ed FCV 69-1 closed auto-natically.
i I.
I l
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1 I
I t
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L!:C'.T; ' i:;
'.Y
.UCLEAi: PL: Tf l'!;II (N' C r w it:1!JIT h Lf r.Tn1 C.'.L
:nII;TL;;" ''E St.q2tU:(
For ti.e '+' n t h o f May 19 81
---t n '.i c i
Action Takea
, t r e.c t Pne S y ;. t c r.
' cr.p unent I:ature of 0;w ration cf Camie, o f
* Res.:l te o f To Freclude j!
Miintentuce d-T actor m lfunction Malfunction Recurrcnce I
i/1/81 i ilPCI FCV 73-35 FCV 73-35 None, v alve Valve motor FCV 73-35 inoperable Replaced valve motor inoperable failed in the grounded-performed EMI 71'6 (closed) safe EMI 18.1, valve position. The operated properly llPCI remained-TR #221357 ope ral:1 :.
',j 5/5/8L RPS Automatic Uhen perforu-Ilone, the 1.:al-Auxiliary con-The actuator would Freed contact, the scram actua-ing SI4.1.A.5 function of the tact 9-10 somatimes de-ener-contactor then oper-tor 5A-1(14C on channel A, auto scram (scram contac-gi: e ngain af ter the ated properly.
l in panel 9-15 had problem actuator was in tor) was bind-scrc:a reset signal
'IR #221352-4,;
uith switch tha safe direc-ing cleared w
,I when rcsetting tion o3 half scram
,i I
:, S/7/81 l!PCI Inlet drain Grounded cir-None 11oisture in LS-71-5 was11naper-Cleared ground, leve 2
line stea.a cuit on 250V LS-71-5 caused able switch returned to l pot level Rx MOV board short circuit service l TR #205913 g
suiteit at terminal luy 5/8/81 Ventila-3E3 battery Fan "b" was Noa I:n.1 'i he t ca l Fan periodically Replaced overload, tion icou fan "h" periodically av erl.,a;l rcipped fan operated proper 1
,1, circuitry tripping TR #205286 TR #205287 4
t 4
I 4
e 1.
; i l
6 i
1 I


3
F.RC'."M Fi:: ;Y ::UCLi':J 1*LAN1' UNil 3
                                                                                                                                                . 2 i".C':5 :-T.; ;Y ::UCLEAR l'I. ANT USIT                                                    .
LSSC l'qP i lii"T:T El.i:CTRICAL 21\\lGTEi:ANCE SriMG For the 'bnth of _
( ESC Ftst:1 ;?i; ::T                                    LLEC TRICAL :nINTEMAI CE SDDU.RY                                                    -
May 19 81 LTiect on'S.i f t i
Fo r t he :-lont h o f      #7        19 I
Action Taken hy;ter Ccepanent IIature of Operation of Caum,of
                    '                                                                                                                                                           Action Ta'r.en ~
~
                                            ~
Results of To ?reclude l ltne
lEfe.;t    on 5.ite              ,
';aintcnance The Renctor
I !Mte                          Syster                  Ccepenent    Nature of    v:> eta tion o f        Cause of                    Results of         To Preclude
.% 1 f unc tion Malfunction Recurrcnce 5/11/8llutR FCV 74-57 Valve ther-R11R, 1 cop 1 The bolts which FCV 74-57 inoper-The motor bolts and-l malled out on suppression hold the valve able bearings were re-opening and pool cooling motor together placed, the-motor j
                    !                                                                    Maintenance    The hactor            Mal funct ic n              Nalfunction          Recurrence t
closing inoperable broke. This reinstalled, the-allowed the valve operated pro-l bell to come perly.
l Relay lS/14/81l.                   Primary
i lot.se and the TR #223360 l
                                              ! contain- (16A64A)
rotor to rest _
Re"uel zone ventilation None, relay coil failed the Bad relay coil          Refuel zone ventila-tion isolated Natural end of coll life. Replaced '
LER$BFRO-50-296'/812<
ment                                inboard and      relay and logic                                                  relay coII, relay l                                                             outboard        circuitry in                                                      operated properly.
.i cn the stator preventing the i
l                                                                 isolated        the safe direc-                                                   TR #204427 1                                                                                  tion                                                                          ,
motor from 3
'}l 5/17/81RUCU                                                            Relay 16AK26 RUC isolated    None, the logic circuitry is Ead relay coil         Relay coil opened and dropped out Natural end of coil life. Replaced designed such                                relay 16AK26        relay coll, relay that when this                                                    operated properly
j running y
                          !                                                                                relay coil fail.                                                 TR #204432-     N ed FCV 69-1 l
i y
,                         ;                                                                                closed auto-i                                                                              natically.
* 5/14/El iiPCI ECR circuitry During per-ll?CI inoperable Loore cable llPCi tripped during Lcose connector traa l
I.
formance of connector frou fast start test t.ightened and SI S14.5.E.1.d &
I                                              l i
EG?! box at the 4.5.E.1.d 5 e I
i 1
e the IIPCI ECR actuuror successfully comp 1.--
I I
tripped on preventing prcp-ted.
t i
I l
i 5
l overshoot er EGR opera-TR 6205340 l
l                 -
during fast tiou LER0LFRO-50-295/812.a i
l i                                                                                           :
start test
. 5/17/81 itPCI
' LCV 73-8 Valve had an None, !!PPI was Solenoid coil llotwell level con-Replaced call, valv; j
intermittent operable burned trol valve had operated properly.
operation intermittent TR #205528 operation I
e f5/22/81' Primary l Relay 16AK65A Purge valves None Bad relay coil Purge' valves 64-17, Replaced relay coil.
contala-64-17, 30, 33 30, 32 und 76-24 cleaned contacts ant.
ment and 76-24 Inoperable iron, relay operated I
wculd not properly.
open TR #22513/
I l
i


:a L!:C'.T; ' i:; '.Y      .UCLEAi: PL: Tf l'!;II        3 (N' C r w it:1!JIT                                            h Lf r.Tn1 C.'.L :nII;TL;;" ''E St.q2tU:(
For ti.e '+' n t h o f            May          19 81
              -          - - - - - - -                ---t                    ,
    . - -                                                                      , t r e.c t    n ' .i c                                  i                            Action Takea j!      Pne            S y ;. t c r.      ' cr.p unent        I:ature of      0;w ration cf                Camie, o f
* Res.:l te o f Malfunction To Freclude
  '
* Miintentuce      d-      T actor            m lfunction                                            Recurrcnce i/1/81 iI ilPCI                  FCV 73-35          FCV 73-35          None, v alve              Valve motor              FCV 73-35 inoperable      Replaced valve motor
                  !                                            inoperable          failed in the            grounded-                                          performed EMI 71'6 (closed) safe                                                                EMI 18.1, valve position. The                                                                operated properly llPCI remained-                                                              TR #221357 ope ral:1 :.                                                                                -
',j 5/5/8L            RPS                Automatic          Uhen perforu-      Ilone, the 1.:al-          Auxiliary con-          The actuator would        Freed contact, the scram actua-        ing SI4.1.A.5        function of the          tact 9-10                somatimes de-ener-        contactor then oper-
                  .                      tor 5A-1(14C        on channel A,      auto scram                (scram contac-          gi: e ngain af ter the    ated properly.
l                        in panel 9-15      had problem        actuator was in            tor) was bind-          scrc:a reset signal      'IR #221352-4 ,;                                                          uith switch        tha safe direc-            ing                      cleared w
  ,I                                                          when rcsetting      tion                                                                                          o3
';                                                            half scram
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: ,I S/7/81            l!PCI              Inlet drain        Grounded cir-      None                      11oisture in            LS-71-5 was11naper-      Cleared ground, leve 2
line stea.a        cuit on 250V                                  LS-71-5 caused          able                      switch returned to g
l pot level          Rx MOV board                                  short circuit                                      service l TR #205913
                    ,                      suiteit                                                            at terminal luy 5/8/81        Ventila-          3E3 battery        Fan "b" was        Noa                        I:n.1 'i he t ca l      Fan periodically          Replaced overload, tion              icou fan "h"        periodically                                  av erl . ,a;l
                                                                                                                      .              rcipped                    fan operated proper 1 1,                                        circuitry          tripping                                                                                          TR #205286 TR #205287 4
t                                                                                                                                                                              -.
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F.RC'."M Fi:: ;Y ::UCLi':J 1*LAN1' UNil        3 LSSC l'qP i lii"T:T                                  El.i:CTRICAL 21\lGTEi:ANCE SriMG                                                      ,
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May For the 'bnth of _                        19 81 LTiect on'S.i f t                                  i                      Action Taken
30
  *                                                                                                                        ''                                  ~
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IIature of      Operation of              Caum,of                    Results of          To ?reclude hy;ter        Ccepanent l ltne                                                ';aintcnance    The Renctor              .% 1 f unc tion            Malfunction          Recurrcnce 5/11/8llutR                    FCV 74-57    Valve ther-        R11R , 1 cop 1          The bolts which        FCV 74-57 inoper-    The motor bolts and-l                                  malled out on      suppression            hold the valve        able                bearings were re-opening and        pool cooling            motor together                              placed, the-motor j                                                    closing            inoperable              broke. This                                reinstalled, the-allowed the                                valve operated pro-l                                                                                              bell to come                                perly.
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i lot.se and the                              TR #223360 l                                                                                              rotor to rest _                            LER$BFRO-50-296'/812<
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.i                                                                                               cn the stator preventing the i                                                                              motor from j
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3 running                                                        y i
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* 5/14/El            iiPCI            ECR circuitry During per-y ll?CI inoperable Loore cable                  llPCi tripped during Lcose connector traa l                                                   formance of                                connector frou        fast start test      t.ightened and SI
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  '                                                  S14.5.E.1.d &                              EG?! box at the                            4.5.E.1.d 5 e I
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successfully comp 1.--
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  ,                                                  e the IIPCI                                ECR actuuror tripped on                                preventing prcp-                            ted.
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I l              l                                  overshoot                                  er EGR opera-                              TR 6205340 l                i                                  during fast                                tiou                                        LER0LFRO-50-295/812.a
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  '                                                  start test
lt) ke de l '.it cs u
    . 5/17/81          itPCI        ' LCV 73-8        Valve had an      None, !!PPI was        Solenoid coil          llotwell level con-  Replaced call, valv; j                                                  intermittent      operable                burned                trol valve had      operated properly.
30 4
operation                                                        intermittent        TR #205528
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    ;              .                                                                                                    operation I
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f5/22/81' Primary                l Relay 16AK65A  Purge valves      None                    Bad relay coil        Purge' valves 64-17, Replaced relay coil.
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contala-                      64-17, 30, 33                                                    30, 32 und 76-24    cleaned contacts ant.
nm
ment                          and 76-24                                                        Inoperable          iron, relay operated I
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wculd not                                                                              properly.
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open                                                                                  TR #22513/
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                                                                      ~                                            I                                                                uw
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                                                                                          '                              t ')                                                       u W                                   1 Q                           r 4                     f3                           Cf;                           W       .J                                     w
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                                                                                                                                                                                                                                                              , . . . , , . . ,,- ,          -,e-. n--.~~'    '
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s CSSC l'OUII't1FNT                                 11ECllANICAL 11AII;TEtRNCE SUt@iltkY
s CSSC l'OUII't1FNT 11ECllANICAL 11AII;TEtRNCE SUt@iltkY For the lionth ot' M3Y 19 81 EFFECT ON SAFE ACTION TAKE!!
* For the lionth ot'     M3Y         19 81   _                                                              ,
1 ATE SYSTD1 C C 1FON EI T MATURE OF OPi2ATION OF CAUSE Ob RESULTS OF
EFFECT ON SAFE                                                   ACTION TAKE!!
'ID PRECLUDE
1 ATE   SYSTD1         C C 1FON EI T     MATURE OF     OPi2ATION OF           CAUSE Ob             _j RESULTS OF     'ID PRECLUDE IMIHTENANCE   Tile REACTOR         IMI FIII CTIO.':         11ALFtR:CTION     RECURRENCE 5-1-81     RBCCW         Drywell Air       l'it t ing broke       None         B rol:en Fitting     Leakage on outlet   Replaced flair fittiu compressor B 6 1/2 copper tubing 18" long                                   ,-
_j IMIHTENANCE Tile REACTOR IMI FIII CTIO.':
TR 225573
11ALFtR:CTION RECURRENCE 5-1-81 RBCCW Drywell Air l'it t ing broke None B rol:en Fitting Leakage on outlet Replaced flair fittiu compressor B 6 1/2 copper tubing 18" long TR 225573
'4-2 /- 31   CRD         2-85-55'.       Valve Leaking           None         kust on seat         Leaking through     Cleaned valve seat E stern TR 208448
'4-2 /- 31 CRD 2-85-55'.
'6-27-81     CRD         Module 42-55     Broken                 ?!one         Unknown               llaknown           Replaced handuheel Valve 2-85-588   liandwheel                                                                     TR 225522 i-7-81     IIPC I       Cland Seal       Bad gasket             None         Worn Casket           Unknowa             Replaced gasket-Condenser                                                                                       TR 182072 u
Valve Leaking None kust on seat Leaking through Cleaned valve seat E stern TR 208448
'6-27-81 CRD Module 42-55 Broken
?!one Unknown llaknown Replaced handuheel Valve 2-85-588 liandwheel TR 225522 i-7-81 IIPC I Cland Seal Bad gasket None Worn Casket Unknowa Replaced gasket-Condenser TR 182072 u
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's-21-31 Fuel Pool       2A Fuel Pool     Pump noisey             None         Bad Out bosrd         Noisy puap         Installed new bearlin Cooling       Cooling Puu:p                                             bearing                                 & adj. packing' TR 204548 i-26-81     CRD         Discharge       :irty Filter           Nco-e         Dirty Filter         Dirty Filter       Installed new filter Filter                                                 Due to Service                           TR 205367 i-30-8]     RCIC         FCV-71-3         Packing Leak           tione         Leaking Due to       In Service 1acking Replaced packing Service               Le.sk               TR 148048                                           -
's-21-31 Fuel Pool 2A Fuel Pool Pump noisey None Bad Out bosrd Noisy puap Installed new bearlin Cooling Cooling Puu:p bearing
4
& adj. packing' TR 204548 i-26-81 CRD Discharge
:irty Filter Nco-e Dirty Filter Dirty Filter Installed new filter Filter Due to Service TR 205367 i-30-8]
RCIC FCV-71-3 Packing Leak tione Leaking Due to In Service 1acking Replaced packing Service Le.sk TR 148048 4


MEclLuiICAL HAINYE!; MICE SUti!-It.RY CrSC EnUII'tif::T For the liont h of     M3Y         19 8I EFFECT Ott SAFE                                                           lCTION TIJEN K\Tt:RE OF       OPELA flOIl CF           CAUSE OF                 LESULTS OF l>NIE    SYSTEli        COtiPct:Lt;T
CrSC EnUII'tif::T MEclLuiICAL HAINYE!; MICE SUti!-It.RY For the liont h of M3Y 19 8I EFFECT Ott SAFE lCTION TIJEN l>NIE SYSTEli COtiPct:Lt;T K\\Tt:RE OF OPELA flOIl CF CAUSE OF LESULTS OF
                                                      ;til;rl12'A!:::E Ti!E REACTOR         11ALFUt:CTIO!!
~10 PRECLUDE j
j                          ~10 PRECLUDE
;til;rl12'A!:::E Ti!E REACTOR 11ALFUt:CTIO!!
                                                                                                                        . It'.LI USCTION           RFCUPREUCE 15-6-81     ttX Feedwat e ;                                             tJone          Unlnoun'          tad equalizer Valve            Meplaced Valve l Lad Valve LIS-203ti                                                                                                       TR 240851 I
. It'.LI USCTION RFCUPREUCE tJone Unlnoun' tad equalizer Valve Meplaced Valve 15-6-81 ttX Feedwat e
5-6-81   IIPC I         cland Seal           blown Caskets             tion e         Unit Scram         Gaskets pushed out of         Changed Gdskets 4                              Condenser E1519                                                                   position                       TR 182046 5-7-81   ilPCI           Gland Seal           Blown Gaskets             I one         Unit Scram         Caskets pushed out of         Changed Caskets Condenser E1519                                                                   position                       TR 182045 i
; l Lad Valve LIS-203ti TR 240851 I
:$-15-81 IIPCI               isall & Tappet       Overspeed Trip             !!one         Testlug             fuspection, o.k.             Remove ball 6 Assembly                                                                                                         tappet-inspected     o.
5-6-81 IIPC I cland Seal blown Caskets tion e Unit Scram Gaskets pushed out of Changed Gdskets Condenser E1519 position TR 182046 4
5-7-81 ilPCI Gland Seal Blown Gaskets I one Unit Scram Caskets pushed out of Changed Caskets Condenser E1519 position TR 182045 i
:$-15-81 IIPCI isall & Tappet Overspeed Trip
!!one Testlug fuspection, o.k.
Remove ball 6 Assembly tappet-inspected o.
TR 234907
TR 234907
:5-23-81 Rx Water             FCV-66-79           Bloun Packing           rione           Scored             Eloun packing-Unit 3           Repacked valv,2 vit.
:5-23-81 Rx Water FCV-66-79 Bloun Packing rione Scored Eloun packing-Unit 3 Repacked valv,2 vit.
Re-Cir                                                                                             I;oun                         grafoil packing u TR 198860       N iS-10-81     D/G             3C D/G South         Replace St arte -       Hone             Sticking Vane     St icking Vane : Due to       Replaced starter c.
Re-Cir I;oun grafoil packing u TR 198860 N
Side Starter                                                                       ilotor being . dirty           Cleaned Valve TR 205289
iS-10-81 D/G 3C D/G South Replace St arte -
    '-25-81 !!PCI             Cland Seal           Top ilead               !!ane           Over-Pressured     Casket pushed out of           Changed Gasket Condenner           Gasket Llown                             Condenser           Position                       TR 205553 5-22-81 CRD               Ace tacul at o r     Valve Stem               tiene           lini.n own         Valve Stem separated           keplaced Valva Ue3, 3Q-07 Charping       Separated                                                     Fram Hedge                     "R 205546 i
Hone Sticking Vane St icking Vane : Due to Replaced starter c.
11 0 Va l ve         fron Uedge i
Side Starter ilotor being. dirty Cleaned Valve TR 205289
l5-29-81 ilPCI                 FCV-73-5             Pc e king               ::aae           Survice 6           Valve racking 1.eaking         l<epacked Valve
'-25-81 !!PCI Cland Seal Top ilead
                                                    !.eak in s                               Pressure
!!ane Over-Pressured Casket pushed out of Changed Gasket Condenner Gasket Llown Condenser Position TR 205553 5-22-81 CRD Ace tacul at o r Valve Stem tiene lini.n own Valve Stem separated keplaced Valva Ue3, 3Q-07 Charping Separated Fram Hedge "R 205546 i
    .i-29-31 IIPC I           3-73-20t             Pack init I -ah         L .n e           Horn Packing,       Packing Leakins due           Repacked Yalve i
11 0 Va l ve fron Uedge i
t (- Service                   ik 221338 1-14-8) IIPL1             FCV- 1 1-3 5         Proken Stem             !!cac           Unknown             St a !!n t B r o!-. e n O t' i %placed stem nut i
l5-29-81 ilPCI FCV-73-5 Pc e king
l   ::ut                                                         At Flange                     Ta 1S2090         i i
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IIPL1 FCV-1 1-3 5 Proken Stem
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33 i
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OUTAGE SUM?tARY May 1961 i                                                                                                   ,
OUTAGE SUM?tARY May 1961 i
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                        'The Unit 1 cycle 4 refueling / :rus outago continued through the month of 1"
'The Unit 1 cycle 4 refueling / :rus outago continued through the month of 1
                  >by eith major emphasis on the following:
>by eith major emphasis on the following:
: 1. Torus internal and external modifications.
1.
: 2. LPRM changeouts (completad May 3, 1981).
Torus internal and external modifications.
                      -1. In-vessel inspections.                                                   l l                     4. i;P turbine disassembly and sandblast for non-destructive 1
2.
LPRM changeouts (completad May 3, 1981).
-1.
In-vessel inspections.
l l
4.
i;P turbine disassembly and sandblast for non-destructive 1
l tests.
l tests.
5., CRD changeout.
5.,
CRD changeout.
l
l
  ).                     6. Generator breaker modification (P0214) - Initial preparations.
).
1 j                     7. iB reactor feed pump disassembly.
6.
[                       E. Reactor vessel feedwater spargar changeout - S tarted May 13, 1981.
Generator breaker modification (P0214) - Initial preparations.
: 9. Local leak rate testing on selected valves.
1 j
: 10.   'tain steam isolation valve maintenance.
7.
: 11. Main steam relief valve testing - done off site.
iB reactor feed pump disassembly.
: 12. CCW tunnel inspection and repairs to inlet tunnel joints.
[
: 13. Fuel sipping.
E.
In conjunction with the Unit 1 outage activities, preparations for the Unir 2 station service transformer modification (P0275) outage continued through may. Unit 2 was chutdown May 27, at 2217 hours to begin a scheduled 21 day outage.     The principal efEhrts during this outage will be completion of the unit station transformer electrical and fire protection work, change-out of the 11 and 0 SamPlc 2
Reactor vessel feedwater spargar changeout - S tarted May 13, 1981.
r turn Pumps (EC:1 P0313), 161 kV capacitor bank modifications (ECN PO403) and reactor feed pump disassemblies (B and C).
9.
    .}}
Local leak rate testing on selected valves.
10.
'tain steam isolation valve maintenance.
11.
Main steam relief valve testing - done off site.
12.
CCW tunnel inspection and repairs to inlet tunnel joints.
13.
Fuel sipping.
In conjunction with the Unit 1 outage activities, preparations for the Unir 2 station service transformer modification (P0275) outage continued through may.
Unit 2 was chutdown May 27, at 2217 hours to begin a scheduled 21 day outage.
The principal efEhrts during this outage will be completion of the unit station transformer electrical and fire protection work, change-out of the 11 and 0 SamPlc r turn Pumps (EC:1 P0313), 161 kV capacitor bank 2
modifications (ECN PO403) and reactor feed pump disassemblies (B and C).
.}}

Latest revision as of 17:53, 12 December 2024

Monthly Operating Rept for May 1981
ML20126M620
Person / Time
Site: Browns Ferry  Tennessee Valley Authority icon.png
Issue date: 06/01/1981
From: Thom T
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY
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NUDOCS 8106190299
Download: ML20126M620 (35)


Text

s' s

.g TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DIVISION OF POWER PRODUCTION BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT MONTHLY OPERATING REPORT May 1, 1981 - May 31, 1981 DOCKET NUMBERS 50-259, 50-260, AND 50-296 LICENSE NUMBERS DPR-33, DPR-52, AND DPR-68

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t

TABLE OF CONTENTS Operations Summary.

1 Refueling Information 3

Significant Operational Events.

5 Average Daily Unit Power Level.

12 Operating Data Reports.

15 Unit ~. Shutdowns and Power Reductions.

18

- Plant Maintenance 21 Outage Summary.

33 e

4 e

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- - -+.,-- -. - - - - -

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1 Operations Summary

'May 1981 The following summary describes the significant operational activities during the reporting period.

In support of this summary, a chronological log'of significant events is included in this report.

There were 23 reportable occurrences and one revision to a previous

.repartable occurrence reported to the NRC during the month of May.

Unit 1 Unit 1 was in its E0C-4 refueling outage the entire month.

Unit 2' There were three scrams on the unit during the month.

On May 6, the reactor scrammed when the main turbine and feedpump turbines tripped from a false high water level signal generated during maintenance en Unit 2 shutdown boards. The reactor scrammed on May 11 when the main turbine and feedpump

. turbines tripped from high water level from a feedpump MGU lockout on loss of control signal and a recirculation runback caused by a loss of plant pre-ferred power during maintenance on Unit 2 shutdown board.

On May 27 the reactor 4

i I

was manually scrammed to begin a short outage in conjunction with Unit 1 E0C-4 refueling outage to accommodate modifications to unit station serv 1ce trans-l formers.

Unit 3 There were two scrams on the unit during the month. On May 6, the reactor scrammed when the generator field ground relay operated due to a slow transfer of the plant preferred power to its alternate source following a Unit 2 scram which loaded the start bus relay..

The reactor was manually scrammed on May 22 to identify and correct leakage (packir g on FCV 68-79) in the dryvell.

~

2 i

Operations Summary (Continued)

May 1981 Fatigue-Usage Evaluation d

The cumulative usage factors for the reactor vessel are as follows:

Location Usage Factor Unit 1 Unit 2 Unit 3 i

' -Shell at water line 0.00503 0.00403 0.00344 Feedwater nozzle 0.24411 0.17387 0.13295 Closure studs 0.19865 0.13859 0.10383 NOTE:

This accumualted monthly information satisfies technical

7..

specification section 6.6.A.17.B(3) reporting requirements.

Common System Approximately 1.10E+06 gallons of waste 11guld were discharged containing approximately 1.84E+00 curies of activities.

1

. ~...

l 3

l Operations Summary (Continued)

May 1981 Unit 1 Unit 1 began its EOC-4 refueling outage on April 11, with a scheduled restart date of August 13, 1981. This refueling will involve loading additional 8 X 8 R (retrofit) fuel assemblies into the core, the final fix on the sparger modtf-1 cation, power supply on LPCI modification, generator breaker and unit station transformer tie-in (requires Unit 2 to be shutdown), and torus modifi-cations.

There are O fuel assemblies in the reactor vessel. The spent fuel storage pool presently contains 764 EOC-4 fuel assemblies, 550 spent 7X7 fuel assemblies, five 8 X 8 spent fuel assemblies, 260 new 8 X 8 R fuel assemblies, and one spent 8 X 8 R fuel assembly.

Because of modification work to increase spent fuel pool capacity to 3471 assemblies, present available capacity is limited to 384 locations.

Unit 2 Unic 2 is scheduled for its fourth refueling beginning on or about ' rch a

26, 1982, with a scheduled restart date of August 13, 1982. This refueling outage will involve completing relief valve modifications, torus modifications, "A" low pressure turbine inspection, MG set installation for LPCI modificaeion, and loading additional 8 X.8 R fuel assemblies into the core.

There are 764 fuel assemblies in the reactor vessel. At the end of the month, there were 132 discharged cycle 1 fuel assemblies, 156 discharged cycle 2 fuel assemblies, and 352 discharged cycle 3 fuel assemblies in the spent fuel O

4 Operations Summary (Continued)

May 1981 Unit 2 (Continued) storage pool. The present available capacity of the spent fuel pool is 160 storage locations. With present capacity, the 1979 refueling was the last refueling that could be discharged to the spent fuel pool without exceeding thst capacity and maintaining full core discharge capability in the pool.

However, 949 new high density storage locations have been installed, but cannot be used until Special Test 161 is completed.

Unit 3 Unit 3 is scheduled for its fourth refueling beginning on or about September 25, 1981, with a scheduled restart date of February 7, 1982. This refueling involves loading additional 8 X 8 R (retrofit) assemblies into the core, relief valve modification, turbine inspection, generator breaker and unit station transformer tie-in, and torus modifications.

There are 764 fuel assemblies presently in the reactor vessel. There are 124 discharged cycle 3 fuel assemblies, 144 discharged cycle 2 fuel assemblies, and 208 discharged cycle 1 fuel assemblies in the spent fuel storage pool. The present available storage capacity of the spent fuel pool is 1052 locations.

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y..

. ~.. - -..

,.7,,

5 Significant Onerational Eveats Unit 1 Date Tite Even:

5/01/81 0001 End-of-cy'cle 4 refuel outage con:inues.

1333 Core unicad completed.

5/26/81 0345 Started fuel sipping.

5/31/81 2400~

End-of-cycle 4. refuel outcge continues.

~.

1 o

o l

I i.

i l

l 1

1 j

l A

1 l

l l

6 1

I I

Significant Ocarational Events i

Unit 2 D_ ate Time Event 5/01/81 2340 Commenced reducing thermal power from 99% for turbine control valve tests and SI's.

5/02/81 0010 Reactor thermal pcuer at 77%, holding for turbine control valve tests and SI's.

.0030 Turbine contro'l valve tests and SI's conplete, commenced power ascension.

0500 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.

'2126 Commenced reducing thermal power for MSIV tests.

2140 Reactor thermal power at 82%, MSIV tests in progress.

2144 MSIV tests cumplete, ccmmenced power ascensien.

I 2200 Commanced PCICMR from 93% thermal power (sequence "B").

2330 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.

1 5/06/81 1843 Reactor Scram No. 118(IT from 99% thermal power when outage people were working en "3" 4-E7 shutdoan board.

It appears that undervoltage relay 27TSB momentar11v made-up causing normal f eeder breaker 1o16 to "B" 4-L j

j j

shutdown board to trip and immediately reclose. This interrupted power to "2A" 430V shutdoun board.

I6C

+

bus "A" feeds off "2A" idO" shutdetm Loard.

The his water trips for the main turbina and reactor fceu punn 1

turbines - on2 channel feedo from an inverter uff of th, 2507 unit battery; one channel off vf anit preferred I

one channel off of "A" I & C bus.

Battery discharge test was being performed on uait 2.

The procedure gave operations the optica to jumper the inverter j

supply "A" I & C bus.

Operations elected to run on one singic element control with one channel de-energized.

This interruption of I & C bus feed on 430V shutdown board "A" caused another channel to drop out unich tripped the main turbine and feedpump on false high water.

5/07/81 0342 Commenced rod withdrawal for startup.

0638 Reactor Critical No. 131 (sequence "B").

)

0925 Rolled T/C.

)

0952 Synchroni ed generator, commenced power ascension.

l 1350 Reduced thermal power frem 53% to 39% for removal of "B"

recirculation pump from service for recirculation pump MG set brush replacement.

1415 A blown fuse in feedwater inverter "A" caused "A" re-circulation pump to runback, reduced thermal power to 36".

1800 "B"

recirculation pump MC set brush replacement com-plete, increased thermal power to 40%, holding for maintenance un "A" feedwater inverter.

I l

l 4

Significant Operational Events Unit 2 Date Time Event 5/07/81 2020 "A" feedwater inverter replaced, commenced power ascension from 4C% thermal pcwer.

5/08/S1 0015 Commenced reducing thermal pcuer from 63% for re-moval of "A" recirculation pump from service for MG set brush replacement.

0040 "A"

recirculation pump out of service, reactor pcwer at 42%, holding for MG set brush replacement.

o.

0233 "A" recirculation pump back in service, commenced power ascension.

1000 Commenced PCIOMR from 78% thermal power (sequence "3").

5/09/81 0700 Reduced thermal power from 85% to 81% due to pro-blems with condensate demineralizers.

(Radwaste at full capacity, condensate demineralizer on hold).

1730 Commenced power ascension from 81% thermal power.

2300 Reactor thermal pcwer at S4%, holding (radwaste pro-bicas continued).

5/10/81 1205 Reduced thermal power to 75% for a control rod pattern adjustment.

1500 Control rod pattern adjustment complete, commenced PCIOMR (sequence "B").

5/11/S1 1000 Reactor thermal power at,9%, maximum flow, rod limited.

g 2123 Reactor Scram No. 119 from 99% thermal power on reactor high water level. Tha trip was initiated when an undervoltage relay operated to cransfer 4-K" shutdown bus. This transfer resulted in a nomentary loss of voltage to the "D" 4-KV shutdcun board which in turn resulted in a momentary interruptian to the unit preferred power supply and the I & C Bus.

This power interruption caused a lockout of reactor feed water l

pucips and a runback of the reactor recirculation pumps.

l This resulted in a reactor high water level which tripped the turbine and caused a reactor scram.

Work was being performed in the shutdown board roon "C"

c,t the time of the scram.

5/12/31 0700 The unit remained down to replace a level switch on the scram discharge volume.

5/13/81 1122 Commenced rod withdrawal for startup.

1324 Reactor Critical No. 132 (sequence "B").

~

1728 Rolled T/G.

1807 Synch onized generator, commenced power ascension.

8 Significant Operational Cvents Unit 2 Date Tfme Event 5/14/81 1400 Commenced PCICMR frca 73% therw.a1 power (',equence "B").

3/15/81 2300 Reactor thermal power at 90%, holdlag,.omputer out of service.

5/16/81 2205 Commenced reducing thermal power for a control rod pattern adjustment.

2300 Reactor thermal power at 70%, control rod pattern adjustment in progress.

5/17/81 0045 Control rod pattern adjustment complate, ccmmenced power ascension.

0700 Reactor thermal pcuer at 99%, maximum flow, rod limited.

5/20/ 1 2147 Co=menced reducing charmal power for MSI'/ tests.

2206 Reactor thermal power at 80%, holding for MS!V tests.

2212 MSIV tests complete, co'menced power ascen.sion.

m 2300 Reactor thermal power at 99%, maximun flow, rod limited.

5/23/31 2233 Commencad reducing thermal power for MSIV teacs.

22a5 Reactor thermaA pcuer at 52%, holdin; for MSIV tests.

2250 MSIV tests complete, ccer.cnced power aucunsion.

2300 Reactor chermal power at 91%, holding for turbite control valve :ests and SI's.

5/24/81 0130 Tutbine control valve tests and SI's cenplace, com-menced power ascension.

0133 Commenced PCIOMR f rom 95*' thereal power (sequence "B").

0330 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, roo limited.

5/27/81 1945 Commenced reducing thermal power for shutdcun for a planned modification outage.

2215 Reactor Scram (manual) No. 120 from 36% thermal power.

to accommodate modifications to unit stacion service transformers.

5/ 1/81 2400 The unit remained down for modifications to unit station service transforners.

l

9

_Stgnif! cant Operationel Events Unit 3 Dato Tinte Event 5/02/31 0040 C:=mencad reducing ther:ml power for turbine con-trol valve testa.

0055 Reactor thermal power at 88%, nolding for turbine control valve, tests.

0100 Turbine control valve tests completed, commenced power ascension.

0113 Reactor thermal power at 973, holding for SI 4.1.A-10 main steam line high radiaticn monitoring and SI 4.3.A-2 control rod exercise.

0310 SI's complete, commenced power ascension.

0340 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, red limited.

3/06/31 1851 Reactor Scram No. 97('" from 997; thermal pcuer when unit 2 tripped at 1S48 hourc and the shutdown bus 2 transferred to start bus supply voltage.

Apparently the transfer locded the start bus cauning a dip in voltage to be reflected throegh the common boards, lighting boards, plant preferred and non-preferred systems. Theplant preferred attempted to transfer to the alternate scurce and was slev in transferring.

Uhen the plant preferred and non-prefarred returned, the generater field ground relay en unit 3 operated resulting in turbine-generator locd nbalance :nd e;n-trol valve fast ciorare 2350 Commenced rod withdrawal ter startup.

5/07/31 043'd Reactor Critical No. 109 (control cell core).

0815 Rolled T/G.

0344 Synchronized generctor, commenced power asceasian.

1505 Commenced reducing thermai power frem 67"; for temoval of "3" recirculation pump MG set frem service for maintenance on control system (Bailey governer).

1535 "B"

recirculatica pump out of service, reacect thermal power at 453, hciding for maintenance en MG set control system (Sailey tovernor).

1555 "3"

recirculation pumo back in service, ccanenced pcuer ascension.

1330 Reactor thermal power at 512, holdira; f or maintenance l

on "B" recirculation pump MG set contr:1 system (Bailey governor).

2:30 "B"

recirculation "G set maintenance complete, c;m-menced power ascension.

l j.

5/08/81 0300 Commenced PCIOX2 from 74 thermal power (control cell core).

1500 Commenced reducing thermal power from 321 <iue to pro-blems with demineraliaers (radwaste at full capacity condensate domineralizer backwash on hold).

.c -

10 Significant Ocorational Events Unit 3 Date Time Event 3/08/81 2300 Reactor thermal power at 78%, holding radwaste problems continued.

5/09/81 1930 Commenced power ascension from 73% thermal power.

2200 Commenced PCICMR from 907. thermal power (control cell core).

5/10/81 0320-Reduced thermal powe- 'com.94% to 89% thermal power due to continued radwastu problems (full).

0450 Commenced power ascension from 89% thermal power.

1500 Commenced power ascension from 37% thermal power, (control cell core).

2100 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.

5/12/31 2350 Commenced reducing thermal power for removul of "3"

string high pressure heaters for maintenance on down stream isclation vlave (3-76).

5/13/81 0105 Reactor thermal power at 39%. holding for mainte-nanace on "3" string high pressure heaters down stream isolation val"a.

1057 "B"

string high pressure heaters in service, cam-menced power ascension.

1130 Cenmenced PC EMR from 9c2 chernal pever, : c ent r.

cell core).

1430 Reaet:r thtraal pcwer at 99%. maximum flov. rod limited.

5/15/S1 2250 Commenced reducing thermal porer fer turbice een-trol valve tests and SI's.

5/16/81 0001 Reactor thermal power at 932, halding for turbine control valve tests and SI's.

0130 Turbine control valve testa and SI's complete, com-menced power ascension.

0200 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.

5/21/61 2345 Began experiencing rapid increase in drywell pressure.

5/22/81 0035 Commenced reducing thermal power for shutduwn to investigateexcessivi2Y#7""lL1**k"E*'

0123 Reactor Scram :lo. 98 from 40.! thermal power to investigate excessive drywell 12aktge.

Remainee down to repair Slown packing on FCV-68-79 (Loop "3"

recirculation pump discharge valve).

,, -,.... - -.... ~.,...,

-...,.m..~,..w-4

l 1

11 Significant Operational Events Unit-3 l

Date Time Event 5/25/81 0320 Commenced rod withdrawal for startup.

0445 P.enctor Critical No. 110.

0455 Reactor brought suberitical, problems with icvel instr.umentation LI-3-53 and LI-3-206.

0728 LI-3-53 and LI-3-206 res:ored to normal, commenced rod withdrawal for startup.

0342 Stopped pulling rods due to a head gasket back on HPCI gland seal condenser.

~1335 HPCI maintenance complete, commenced rod with-drawal for startup.

1937 Reactor Critical No. Ill.

5/26/81 0344 Rolled T/G.

0410 Synchronized generator, commenced pcwer ascension.

1730 Commenced Pr10MR from 82% thermal power, (Centrol cell core).

5/27/81 0530 Reactor thermal power at 867;, maximum flow, rod limited.

0917 Commenced reducing thermal power for a control rod pattern adjuotmant.

1000 Reactor thermal power at 77%, holding for con-trol red pattern adjustment.

1300 Control rod pattern adjustment complete, com-menced PCICMR (control cell core).

I 1700 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.

l 5/30/81 0030 Commenced reducing thermal power for turbine con-trol valve tests and SI's.

0130 Reactor thermal power at 84%, holding for turbine control valve tests and SI's.

0205 Turbine control valve tests and SI's cocplete, commenced power ascension.

0330 Commenced PCIOMR from 97% thermal power (centrol

)

call core).

0530 Reactor thermal power at 99%, maximum flow, rod limited.

5/31/81 2400 Reactor thermal power at 9 9 f', maximum flow, red limited.

(1)Maintenanco error.

(2) Equipment malt' unction.

12 OPERATING DATA REPORT 50-259

?OC r.F.T NO UNI 1,.\\ 1 E t.0MPLETEu by T"d.". i a

.. ' 5n.U.2 _D C 4 3 J

TELE! HONE OPERATING ST ATt'S t---

Brotms Ferry - 1

.s o t,.s

l. l;mt.ame:

4

2. Reporting Period:

IE17 1901 i

3. Licensed Themial Power IMbtt 3293 1152
4. Nameplate Ratiny (Gross Mwer DD'
5. Desn Electrie:I Rarmy per MWer f

i 1098.4

6. Mas.imum Depend.ible Cal'aeity (Gron MWe):

l@5 7 Masinium Dependable Capacity INet MWeg if C! range Occur ia Capacity Ratinp titet'n Numner 31hroug!i 7) Since I.ast itepor: Gire Rea,ons s

NA

'A

o. Power Lesel To which Restrie:cd. if Any (Se: MWee NA 10, Reason, For Retrietions. lf Any:

TH:.%nt h

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!5 Net Ele,.incal Energy Genrrated iMb Hi 19 Umi senice Factor 0

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UU' 20 Umt Anulability Factor 21 Unit Capacity Factor f Using stDC Net) 0 6 2. L _

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0 0-..i 50.6 2.' Umt Cap-icity Factor < Usmg DFR Net) 0 0.8 29.0 23 L mt forced Out.nte Rate 24 snuidou n, Schednin! O.cr Ne. e Morths Ty pe. I)ste. and Ut.ratum el En h t A ' *

25 11 %ut Down At Fnd O! Report Period. E3tunated !! ate of Startup-l 2n L.nas in T est Status (Prior to Commercul Operationi.

Forceast i.huw' INill A L CHillC \\LITY f

i.' lit.\\ L !ll C TRICITY

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13 OPERATING DATA REPORT 50-260 flOCKET NO.

DATE 6-1-61_,,_

00\\lPLETED DY Ted Th:'n TELEPliONE 7) R i-1 846 OPERATING STATUS f

1

1. Unit Name:

Browns Ferry - 2 N"t'"

l

2. r(eporting Penod: Ity 1981 I

' 3293 4 Licemed Thermal Pou er (Mht)-.

t. Nameplate Rating (Grots Mhe)[

l I

1065 i

5. Desian Electrical Ratmg tNet Mhe):
o. '.LiNn~ura hapendable Capacih (Grou \\lbe j

N

- Mnimum Dependable Capacity INet MWe):

5 If CLantes Oci,ur in Capacity Ra;inp titems Number.i Throug:i7).since La t R: port.Gite Reasoas.

NA

9. Power L t! fu WSieh Re>:rkted. lf Any (Ne: MWej:

'A~

10. Heasons For Restrictium. lf Any-This Month Yr. to D.ae Cu:nuk tiu 11 llours in Reporting hnod Iai 3, k 3 54.,316
12. Namiser Of Hours Reactor has Critica!

394 40 3,@ Ol 30f I5'.22 13 Heactor Hesene Shutdowr Hours 121.23 136.02 12,639 3

14. tlours Generator On Line 5<36. 4 5 3346.'54 3 3,03~. 4 0 15 Umt Rewne Shutdown Hours 0

0 0

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Gioss Thermal Ener;y Generated L'th!!)

1,803,11')

10,317,798 94,368.441 17 Gross Electrie:.1 Energy Generated (Mull) 52.0.13y0 2,447,620 31_,13 4 d_05; 1%. Net Elcetneal Energy Generated G,1WH) 377,197 3,DL,6;9 30,001,926

19. Unit Senice Fr.ctor 78 8 92.A 6 0. --

20 Umi Ami!ahihty Factor 72.S 92.4 60.4 21 Umt Capacia Factor (Limg MDC N10 72.S 8 6. C#

5 L. 9 2'

l'mt Capacity Factor (U>ing DER Net) 72.8 86.9 3L 9 2.1 Una f orted Outge Rate 93 51 30 -

24 Shutdow ns Seheduled ther Nes t $ stonths t Tvpe. Date, ant: Duration of Fas h e 25 11 %ut llown' \\ t End Of Henort l't riod. Estimated Date of Startup:

3Fu 13, !981 26 Unos in I est Status iPrior io Commercial Operation L I ore m i

\\ s : ii u d 1S1114 L CRillCALITY INITI \\l. Ell CIRICITY CO\\t%1E RCl \\ L OPEH -\\IlON G

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DATE COS1F TED BY led._Ih01 TELFPilONL

.2 6 222_6846 OPER A TING STATUS

.3 S"th l

Browns Ferry - 3

1. Unit Name:

l

2. Reporting Periodi

.May 1981 3293

3. Licensed Thennal Power (StWrij 1152-1

-1. Nameplate Rating (Gross \\lWe):

1065 l

5. Design Electrical Rating tNet.StWe):

1098.4 6;.\\taEtium Dependable Capacity (Gross 51We):

1065 7:.\\tasimum ()ependable Capacity (Net SIWE):

3. If Changes Oecur in Capacity Ratings titems Number 3 Thrut.gh 7) Since i.ast Report, Gise Reasong NA NA f
u. Power Lesel To hhich Restricted,if AnvINet SIWE):

N* A 10 Renoni For Restrictions, if Any-f-

lhis Af ont h Yr ro Date 4 a no.' >:

744 3,623 32,271 II Hours in Reportmp Period

. l.' No.ntwr Ot flours Re.s tor has Critie.;l 654.15 2.973.61

_ J8j94'. 88' l.1 Hsactor Reserve Shut town lloars 23.35 103.49 2,004. h 631.33 2 483.65 23,273.65 14 llours Cenerator un-Line 0

0 0

15 Umt Ressne Shutdown flours I ti. Grow t hermal Energy Generaied ($1 bill 2.005J 21 3.649.207 83.014 M 654 8 8 0_,,

2,S83,110 27 Q2,,14,0_

0 I? thow Electrical Energy Generated (\\1hII) 1 15 Net Electrical Energ) Generated ISih H).

634,377 2,795.42.L 25.619,744

19. Unit Senice Factnr 79.6 75.9

'34.9 84.9 79.6 75.9 U ' Unit Aoilability Factor 80.1 72.4 6M 21 Unit Capacity Factor iUsing StDC Net 80.1 72.4 67.1

' O.' ' t'nii Capacits Factor iUsing i)ER Net) 23J Unit 1 orced Outage Rate 15.1 9.9 9.8 24 Shutdowns Scheduled User Nest 6 \\lonths (T> pe, Date.and Duration of Fach r Maintenance Septe:nber 1981 25 If shut )own At End Of Report Period. Estimated Date of Startup-On t' mis in is t Status (l'rior to Commercial Operation):

Forecasi h hi, u d INITI \\ L CRillC.\\ LITY INIIIA L El. ECTR! CITY CO\\1\\lERCl \\1 OPI'R A flON

15 TVEIMGE D \\lLY UNil PCMLH LEVEL 1)OCK ET NO.

50-259 L: NIT Browns Ferry - 1 D A1E

_i-J.-81 Ted Thon CO\\1PLETEI) IlY TELf ? HONE

'205-729-6846 FIay 1981 st0NTil D O(* AVER AGE DAILY PO%Eit LEVEL i)AY AVER AGE D\\lLY POMER LEVEL IM%e Net) i stwe. Net )

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j TEL:7tlONii __dC3-U9 :0316 stO.N111 May 1981 DAY ~

O'ER AGE DAILY PONCit LEVEL

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DOCKET No.

50-296

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CO'.!f'LETEll 0Y Ind Tho.

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M3Y 1981 D \\(, \\VER AGE D \\lLY POWER LEVEL D.i'r AVEk IGE D.\\lLY P0w CF, l.EY!:t.

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UNil N A%tt Er nrm Frrrv -

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CDP.tPL1 Tl D tty Ted Tliom Hi tult I \\10 Nill f fi:V 1 L1.1 PilONE 205-729-6dM ___

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COMPill fli l1Y Ted Thom RI i'OR I MONill May I ELEl-ilONE 205-729-6846

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3.j g licport r viL 5'

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188 5-1-81 S

B Turbine Control valve Tests and SI's 189 5-6-81 E

15.07 11 3

Main turbine and reactor feed pumps tripped due to false hi;;h water level (maintenance-workind on 4 KV shutdown board roon).

[

190 5-11-81 F

44.73 11 3

Reactor high water level (personnel working in "C" shutdoun board roc:a)

Unit remained.down to replace a level switch on the scram discharge valume Begar. 0700 on 5/12/81.

191 5-16-81 S

B Control rod pat tern ad j ustiaent.

__192 5-27-81 S

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To accommodate moditications to unit statian service c ransf ormers 4

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\\ 1.pt pui.ni 1.ntin s i l.,.i. ira

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f UNI 1 SitUll) OWNS.\\ND POWER RIDLICTIONS DOCKET NO.

50-296 i

- Ufill NAME Browns Fv-rrv - 3 i

DATE 6-1-10 j

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COMPLETED 11Y Ted Thoisi R1 PORI MONill gY TEll.PilONE 205-729-6846

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Jib 5'

Pret.ent Rbcurrence.

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13. 8ts 11 3

control l valve _ fact closure.due to l

t generator unbalance uhen unit 2 l

j' sc rarr.med.

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i 76 5-22-81 F

f Packingleak on FCV-68-79..Startup delayed due to reactor water ' level j

indicator probleais and IIPCI gland l

seal condenser problems.

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l 8

1 BROWNS FER!d NUCLEAR PLANT ' UNIT 1, 2, & 3 INSTRUMENT MAINTEllANCE SUFEIARY

~

CSSC EQUIPMENT FOI? Ti!E MONTil OF.

May 19 81 i

NATURE EFFECT ON SAFE' CAUSE i

ACTION TAKEN 4

DATE SYSTEM COLIPONENT OF OPERATION OF OF,

RESULTS OF-TO PRECLUDE MAINTENANCE Tile REACTOR MALFUNCTION

!!ALFUNCTION RECURRENCE

! Unit 1 Reactor LIS-3-58A Repair N one Replaced Suitches N/A N/A Feedwater LITS-3-58B-With New Improved LIS-3-58C Type LITS-3-58D LIS-3-56A LIS-3-56B LIS-3-56C LIS-3-56D LITS-3-52 LITS-3-62 LIS-3-184 LIS-3-185 None U

Neutron A,B,C & E Repair None Nortnal. Fnd of

. Loss of Power Displa o l

Menitoring ifiO! Poser Life of Power on panel 9-5 j

Meters (panel Meter l

9-5)

APRM-A Repair None Faulty Power Erratic Test Output None Test Potentio-meter j

C ont a in-LI-84-2B Calibration None Instruacnt Loop N/A None ment Air Found in Toler-Dilution ance Ii lUn E React or 3AK27 Rcplace None Faulty Relay No Rod Block from None

^

Protection 25 gal. switch on t

System SDVT

! Unit _J Meutron APlet-D Repair None Faulty Meter Sloppy Switch None-l Monitoring Function Switch' Action I.Pic t-D Repair None i

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UllOUllS FEIUtY NUCLEAR PildlT UNIT 1,26 3 INSTRUMEllT !!AINTEtJANCE SUMt!ARY

~

CSSC EQIIIP IEllT FOlt 'nlE MOIiTll OF MaY 19 81 NATURE EFFECT ON SAFE CAUSE

/

ACTION TAKEN DATE SYSTEM COMPONENT OF OPERATION OF OF,

RESULTS OF TO PRECLUDE MAINTENA!!CE Tile REACTOlt MALFUNCTION MALFUNCTION RECURRENCE Unit 3 Main Steam PDIS-1-36C Replace None Instrument Drift Setpoint Exceeded N/A (Cont)

Tech Spec a

Core Spray FI-75-21 Calibrate None Inst rument Drift Indicated Iligh None 9

e O

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a.

I 4

!c LRO'.GS FERRY iUCLEAR PLiGT' UNIT 1 and Common b

CSSC-EOtil1%1::tT ELECTRICAL liAltiTENIJ CE SUICl^.RY For the L uth fif M3Y 1981

)

ll F.Fec t on Sale Action.Taken j

Caum af.

Results'of To Preclude tlature of Operation 6f

! * !Mie Syste2 Cceponent 212in renance The Reactor Ital fur:e tion Malfunction K ?currence -

l!

i Fire Fire pump During post-None, manual uiring wtti re-Fire puiap auto-start neplaced permanent 5/1/61 l

) Protection auto-start <

modification.

start capability moved from term-logic Inoperable.

ulring immediately.

/g logic tests on a neu was operable.

Inal poluts in!

Precautions verc sprinkler sys-main relay. panel added to the work

![ I tem, the fire 52, interruptinn pian rcquiring the i -l pump'at3 o-power to. fire-

-electrictans to con-t atart logic pump auto-start sult with the cogni-l l was found circuit, possi--

-zant engineer prion

'j i inoperable

~bly shile per-to removing any foruIng a modi-existing ufring.

i fLention in.the LER#BFRO-50-259/81h I

i panel.

1 ~

fj'5/1/81 RBCCW FSV-70-32 FCV-70-32 None Ead calenoid:

FCV-70-32 inoperable Ecplaced solenoid i

inoperable coll ou FSV coil, valve operatt 32 properly._

'U l

TR #166304 1

), __

_._ g i 5/4/31, m in steam: Automatic During per-None, unit in liclay uas slight.-Timer relay tuok too

The relay was cali-depressuriza-foruance of cold shutJ.ma ly out of accep-long to operate brotcd to'and sucac jl l

tion system S14.2.B-44 table calibra-ofully tested.

Icgic tim.:r relay 2E-K35 tion TR #219347 relay.

operated in LEit#BFRO-50-259/81:

i j

126.25 secotuis l

i5/7/81 Core spray Auta-sequenc~

Scheduled None, reacter Thae delay rclay Relay (14A-Kl9B) took Adjuured timer to l

cooling ing timer 14A-maintenance vessel uns (14A-K19B) was too long to operate.

uithin. limits and l

K19B and relay SI4.2.u-39D unloaded.

slightly out of Time delay on high replaced. relay M A-i 14 A-K 122A calibrattun.

dP spray header to K122A. Core spray j

Tica delay on core plate annuncia-system, logic relay-l high dP spray tor inoperable.

operated properly.

header to core TR #219350 j

i l

1 plate annuncia-

! ERF BFRO-50-259/ ell.

tor relay (14A-K122A) was tcund l

to be bad.

l l

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i

Eno'. MS FEnRY HUCLEld' PLANT U!1lT 1 and Common CSSC EQtIIPill:NT ELECTRICAL nTIITEil;CCE Sl!IftARY 81 For the Month of M"Y

., 19

~

Action Taken itiect on Safe j

fliture of Operation of Cause-of Resultc of To Preclude Dcte System Ccmpenent Itaintena::ce The lam e tor

!!al f uric t ion dial func tion nccurrence 4

5/10/81 Fire pro-Cable tray Received Mone 1)uring refuel-False alarm receiv-Replaced heat detec-'

,tection heat detector false alarm ing while pull-ed in control room tor, applicable-J TE-39-44C in contcol ing cables the parts of SI4.5.ll.C.

room.

cable tray heat I run, heat detector detector was operated properly.

damaged.

TR #236764 LERfBFRO-50-259/8122

.' I 5/13/81 Air coa-

"18" cont ro l Chiller would Mc,ne 011 puup motor Chiller inoperable Replaced oil pump ditioning bay chiller nat start shatt broken motor, chiller ope:

l ated properly. The notor shaft broke g

j S/14/81, it ocs determined that the l

broken shafts was a i

result of a sticki q

]

oil relief valve.

Hech. maint. repine-8 ed relief valve, t h.

9 motor was replaced, i

oil added and the i

i chiller operated properly.

I TR #236/91 i

TR 6208746 i

i iS/14/31 Care "lL" core Breaker uould None, reactor Jack nat tread Breaker would not Replaced jack nut.,

Spray spray pump not rack fully vessel was vere bad rad rack in properly.

strai;;htened uount-Cooling breaker in unloaded.

mounting plate ing plate, the brea beat er racked in proper-

.TR #203586 E

I e

I g

i

a lino'G;S FEiti'Y NUCLEAL' PL! GIT UNIT 1 and Connon EII.CTRICAL 11AltiTENtdiCE SUFIMAKY CSSC 13111 till.NT For the Montli of MAY 19 81 Action Takea 1'.i f e c t on Saic j

0)cration of-Canse'of Results of To Preclude I

Nature of I

'tr ' e Systect Lenponent

aintenance The l< eac t o r Aalluriction Malfunction

.,ac u r reac e r

I 5/14/81

liesel "B" Diesci Pal 9-23-7 None Switch and con-Covenor control Replaced bolt, ran Lenerator generator governor con-trol block re-switcli vould not,

D/G and govenor con :-

panel 9-23-7 trol vould taIner bolt inake proper contact trol _ switch operat-

~

governor not work in missing.

uitti control block.

ed properly.

control lower direc-TR #203590 1

tion in l

cianual I

a l

t.n 6

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L P.C'.%S FlIi Y ? UCLEE ! *.!WT UNIT j

QC i Qtt1 P"ENT ELECTR1 CAL :lAl;:TEstc;CE SLRIM/J:Y 01 For the '40:tth of NY 19 i

~

Eticct un '; ate l

Action Taket Uature of Operation.of Cause,of Resultc of To Preclude Ita t e Syster.

Cccponent

,' I

la i r,t ena nce The Ranctor Malfunction Malfunction Recurrence 5/5/81 l IIPCI Relay 23AK51 During per-Ucne Bad relay-CSCS suppression Relay 23AK51 was i

i formance of (23AK51) chamber high level replaced and tested f

SI4.2.B.27 annunciator and successfully.

relay 23AK51 relays were inoper-TR #180927 l

failed to pick able LER&BFRO-50-260/8120 1

l 4

up f5/6/81 IIPCI LCV 73-8 Level control None, IIPCI was Bad solenoid llot well LCV 73-8 Replaced ceil'and 1'

value inoper-operable coil, blown fuse inoperable blown fuse, level able control valve operat-ed properly.

4 TR #225565 h

a h.

i l

5/7/81 Reactor Feedwater Inverter was

!!une Bad invert.er Automatic control Replaced inverter,*

Feedwater inverter.

not operating inoperabic, manual automatic feedwater Control properly feedwater control control operated was required properly.

l TR #205837 i

2 e

s-f5/9/81 !Cantrol lland switch lland switch t;one llS-85-48 broken lland switch inoper-Replaced switch per rod drive 85-48 inoperable able EMI 23, new switch operated properly.

=

TR #205842 I

, ! 5/14/81 Armuncia-4kV shutdoun Received a None Bad alaru relay 4kV shutdown baard Replaced the alarm tor system board battery abnormal alarm battery charger relay, the alarm charger alaru at panel 9-3 nlarm circuitry cleared and operated

l circuitry inoperable properly.

TR fi205605 3

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i".C':5 :-T.; ;Y ::UCLEAR l'I. ANT USIT

( ESC Ftst:1 ;?i; ::T LLEC TRICAL :nINTEMAI CE SDDU.RY

  1. 7 Fo r t he :-lont h o f 19 I

on 5.ite Action Ta'r.en ~

~

lEfe.;t I !Mte Syster Ccepenent Nature of v:> eta tion o f Cause of Results of To Preclude Maintenance The hactor Mal funct ic n Nalfunction Recurrence t

lS/14/81l. Primary l

Relay Re"uel zone None, relay Bad relay coil Refuel zone ventila-Natural end of coll

! contain-(16A64A) ventilation coil failed the tion isolated life. Replaced '

l ment inboard and relay and logic relay coII, relay outboard circuitry in operated properly.

l isolated the safe direc-TR #204427 1

tion

'}l 5/17/81 RUCU Relay 16AK26 RUC isolated None, the logic Ead relay coil Relay coil opened Natural end of coil circuitry is and dropped out life. Replaced designed such relay 16AK26 relay coll, relay that when this operated properly relay coil fail.

TR #204432-N l

ed FCV 69-1 closed auto-natically.

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Action Takea

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' cr.p unent I:ature of 0;w ration cf Camie, o f

  • Res.:l te o f To Freclude j!

Miintentuce d-T actor m lfunction Malfunction Recurrcnce I

i/1/81 i ilPCI FCV 73-35 FCV 73-35 None, v alve Valve motor FCV 73-35 inoperable Replaced valve motor inoperable failed in the grounded-performed EMI 71'6 (closed) safe EMI 18.1, valve position. The operated properly llPCI remained-TR #221357 ope ral:1 :.

',j 5/5/8L RPS Automatic Uhen perforu-Ilone, the 1.:al-Auxiliary con-The actuator would Freed contact, the scram actua-ing SI4.1.A.5 function of the tact 9-10 somatimes de-ener-contactor then oper-tor 5A-1(14C on channel A, auto scram (scram contac-gi: e ngain af ter the ated properly.

l in panel 9-15 had problem actuator was in tor) was bind-scrc:a reset signal

'IR #221352-4,;

uith switch tha safe direc-ing cleared w

,I when rcsetting tion o3 half scram

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, S/7/81 l!PCI Inlet drain Grounded cir-None 11oisture in LS-71-5 was11naper-Cleared ground, leve 2

line stea.a cuit on 250V LS-71-5 caused able switch returned to l pot level Rx MOV board short circuit service l TR #205913 g

suiteit at terminal luy 5/8/81 Ventila-3E3 battery Fan "b" was Noa I:n.1 'i he t ca l Fan periodically Replaced overload, tion icou fan "h" periodically av erl.,a;l rcipped fan operated proper 1

,1, circuitry tripping TR #205286 TR #205287 4

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LSSC l'qP i lii"T:T El.i:CTRICAL 21\\lGTEi:ANCE SriMG For the 'bnth of _

May 19 81 LTiect on'S.i f t i

Action Taken hy;ter Ccepanent IIature of Operation of Caum,of

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Results of To ?reclude l ltne

';aintcnance The Renctor

.% 1 f unc tion Malfunction Recurrcnce 5/11/8llutR FCV 74-57 Valve ther-R11R, 1 cop 1 The bolts which FCV 74-57 inoper-The motor bolts and-l malled out on suppression hold the valve able bearings were re-opening and pool cooling motor together placed, the-motor j

closing inoperable broke. This reinstalled, the-allowed the valve operated pro-l bell to come perly.

i lot.se and the TR #223360 l

rotor to rest _

LER$BFRO-50-296'/812<

.i cn the stator preventing the i

motor from 3

j running y

i y

  • 5/14/El iiPCI ECR circuitry During per-ll?CI inoperable Loore cable llPCi tripped during Lcose connector traa l

formance of connector frou fast start test t.ightened and SI S14.5.E.1.d &

EG?! box at the 4.5.E.1.d 5 e I

e the IIPCI ECR actuuror successfully comp 1.--

tripped on preventing prcp-ted.

I l

l overshoot er EGR opera-TR 6205340 l

during fast tiou LER0LFRO-50-295/812.a i

start test

. 5/17/81 itPCI

' LCV 73-8 Valve had an None, !!PPI was Solenoid coil llotwell level con-Replaced call, valv; j

intermittent operable burned trol valve had operated properly.

operation intermittent TR #205528 operation I

e f5/22/81' Primary l Relay 16AK65A Purge valves None Bad relay coil Purge' valves 64-17, Replaced relay coil.

contala-64-17, 30, 33 30, 32 und 76-24 cleaned contacts ant.

ment and 76-24 Inoperable iron, relay operated I

wculd not properly.

open TR #22513/

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_j IMIHTENANCE Tile REACTOR IMI FIII CTIO.':

11ALFtR:CTION RECURRENCE 5-1-81 RBCCW Drywell Air l'it t ing broke None B rol:en Fitting Leakage on outlet Replaced flair fittiu compressor B 6 1/2 copper tubing 18" long TR 225573

'4-2 /- 31 CRD 2-85-55'.

Valve Leaking None kust on seat Leaking through Cleaned valve seat E stern TR 208448

'6-27-81 CRD Module 42-55 Broken

?!one Unknown llaknown Replaced handuheel Valve 2-85-588 liandwheel TR 225522 i-7-81 IIPC I Cland Seal Bad gasket None Worn Casket Unknowa Replaced gasket-Condenser TR 182072 u

H

's-21-31 Fuel Pool 2A Fuel Pool Pump noisey None Bad Out bosrd Noisy puap Installed new bearlin Cooling Cooling Puu:p bearing

& adj. packing' TR 204548 i-26-81 CRD Discharge

irty Filter Nco-e Dirty Filter Dirty Filter Installed new filter Filter Due to Service TR 205367 i-30-8]

RCIC FCV-71-3 Packing Leak tione Leaking Due to In Service 1acking Replaced packing Service Le.sk TR 148048 4

CrSC EnUII'tif::T MEclLuiICAL HAINYE!; MICE SUti!-It.RY For the liont h of M3Y 19 8I EFFECT Ott SAFE lCTION TIJEN l>NIE SYSTEli COtiPct:Lt;T K\\Tt:RE OF OPELA flOIl CF CAUSE OF LESULTS OF

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. It'.LI USCTION RFCUPREUCE tJone Unlnoun' tad equalizer Valve Meplaced Valve 15-6-81 ttX Feedwat e

l Lad Valve LIS-203ti TR 240851 I

5-6-81 IIPC I cland Seal blown Caskets tion e Unit Scram Gaskets pushed out of Changed Gdskets Condenser E1519 position TR 182046 4

5-7-81 ilPCI Gland Seal Blown Gaskets I one Unit Scram Caskets pushed out of Changed Caskets Condenser E1519 position TR 182045 i

$-15-81 IIPCI isall & Tappet Overspeed Trip

!!one Testlug fuspection, o.k.

Remove ball 6 Assembly tappet-inspected o.

TR 234907

5-23-81 Rx Water FCV-66-79 Bloun Packing rione Scored Eloun packing-Unit 3 Repacked valv,2 vit.

Re-Cir I;oun grafoil packing u TR 198860 N

iS-10-81 D/G 3C D/G South Replace St arte -

Hone Sticking Vane St icking Vane : Due to Replaced starter c.

Side Starter ilotor being. dirty Cleaned Valve TR 205289

'-25-81 !!PCI Cland Seal Top ilead

!!ane Over-Pressured Casket pushed out of Changed Gasket Condenner Gasket Llown Condenser Position TR 205553 5-22-81 CRD Ace tacul at o r Valve Stem tiene lini.n own Valve Stem separated keplaced Valva Ue3, 3Q-07 Charping Separated Fram Hedge "R 205546 i

11 0 Va l ve fron Uedge i

l5-29-81 ilPCI FCV-73-5 Pc e king

aae Survice 6 Valve racking 1.eaking l<epacked Valve

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OUTAGE SUM?tARY May 1961 i

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'The Unit 1 cycle 4 refueling / :rus outago continued through the month of 1

>by eith major emphasis on the following:

1.

Torus internal and external modifications.

2.

LPRM changeouts (completad May 3, 1981).

-1.

In-vessel inspections.

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4.

i;P turbine disassembly and sandblast for non-destructive 1

l tests.

5.,

CRD changeout.

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).

6.

Generator breaker modification (P0214) - Initial preparations.

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7.

iB reactor feed pump disassembly.

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E.

Reactor vessel feedwater spargar changeout - S tarted May 13, 1981.

9.

Local leak rate testing on selected valves.

10.

'tain steam isolation valve maintenance.

11.

Main steam relief valve testing - done off site.

12.

CCW tunnel inspection and repairs to inlet tunnel joints.

13.

Fuel sipping.

In conjunction with the Unit 1 outage activities, preparations for the Unir 2 station service transformer modification (P0275) outage continued through may.

Unit 2 was chutdown May 27, at 2217 hours0.0257 days <br />0.616 hours <br />0.00367 weeks <br />8.435685e-4 months <br /> to begin a scheduled 21 day outage.

The principal efEhrts during this outage will be completion of the unit station transformer electrical and fire protection work, change-out of the 11 and 0 SamPlc r turn Pumps (EC:1 P0313), 161 kV capacitor bank 2

modifications (ECN PO403) and reactor feed pump disassemblies (B and C).

.